9月设备管理工作总结[1]由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“9月设备管理工作总结”。
9月份设备管理工作总结
9月份我厂共生产中板17.3万吨。
一、设备运行情况:
1、本月实际计划检修时间1040分,作业率为86.81%,设备故障停机时间618分,设备故障停机率1.43%,工艺事故停机率0.76%。
2、一、二级库存管理:
本月二级库存4700万元,比上月二级库存降低687万元;本月一级库存253万,比上月373万降低120万元。
3、备件和维修费指标完成情况及原因分析:
9月份备件消耗共319.5万元,吨钢消耗18.42元,比考核指标20.5元/吨降低了2.08元;9月份维修费共67.5万元,吨钢消耗3.88元,比考核指标升高0.88元/吨。
维修费升高原因分析:9月份入账工程费较高,共59.95万元。分别为:更换采光瓦费用共41.7万元,节电服务费7.75万元,中板改造煤气管道费用10.5万元,工程费用共3.46元/吨。
降低消耗措施:
(1)从自身查找原因,提高维修工技术水平,减少备件外委修理。
(2)属于技术改造的工程项目及时向集团提交技改申请,减少或避免自行施工,减少工程费用。
4、设备事故分析:
本月设备故障主要是处理和更换压紧缸,粗轧机压紧缸影响277分钟,精轧机压紧缸影响130分钟。事故原因为牌坊安装压紧缸位置磨损严重,压紧缸与牌坊间隙大,导致压盖螺栓切断,密封损坏,造成停产事故。
防范措施:
(1)牌坊各磨损位置现在无法修复,大中修时修复各安装位置(已报大中修计划)。
(2)加强点检,每班换辊时检查压紧缸使用情况并紧固和更换各连接螺栓。
(3)及时更换下工作辊承压垫及上边所焊钢板,保证与油缸接触面平整,不出现凹坑现象。
(4)更换牌坊、支承辊及压紧缸滑板和轴端挡板,减少辊的窜动,也能减少压紧缸的损坏。
二、10月份工作计划:
1、认真审核备件计划,对一二级库存三个月以上备件严格控制报料计划,加强设备的点检和维护,保证设备按要求正常使用,减少维修费用。
2、加强维修工装配及维修技术水平,对易损设备必须储备一定量配件,设备损坏后自己修理或更换,减少外委维修费用。
3、进一步加强设备点巡检及日常维护管理,认真查找设备隐患,减少设备故障。
4、认真分析每个设备,根据运行情况和使用周期,实行有计划检修。
5、加大TPM推行力度,严格按照计划实施,加强对员工的TPM培训工作,使TPM管理走上正轨;继续完善各设备档案的建立,认真分析各设备点检标准,并根据设备分类完善点检和润滑台帐。
轧钢板材
2011年10月