供电工艺总结由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“工业企业供电课程总结”。
供电车间2013年工作总结
一、2013年工作思路
2013年,供电车间以成本管控为中心,转变观念,明确责任与义务,狠抓设备基础管理,突出强化设备的定检工作和巡检工作,较2012年相比,极大地遏制了局部停电和厂控大型电机的烧毁事故,二、主控指标及完成情况
1、维修费用:
2、安环费用
三、全年影响因素、处理情况
全年我车间共计发生事故9起,其中人身伤害事故1起,设备事故8起,事故损失73867元。电气设备事故,因元器件老化引发的事故有3起,分别是4月1日4万吨励磁速熔熔断失磁掉闸、4月29日及9月12日因保护出口继电器腐蚀短路导致3万吨掉闸;对老化的元器件进行了更换,并对同类的元器件进行了统计并有计划的更换。因工作未尽责而导致的事故有3起,分别为7月30日4万吨机组碳刷故障、8月16日亚砜600M3凉水塔风机故障和11月15日开闭所掉闸事故;车间加强管理,认真开展设备巡检,车间不定期进行检查督促,班组及时对隐患进行整改。因认识不到位导致的事故有2起,既1月31日4万吨因油泵切换失败而导致联锁掉闸和6月5日3#罗茨机电机后端轴承散架事故。人员不断通过各种途径进行学习总结,提高认识水平和处理技能。总之,所发生的设备事故,都是能够有效防止的,今后的长期要求就是思想认识的提高与转变,一要认识到设备定检、设备巡检的重要性,不能沾沾自喜于某台设备超期服役了多少年;二是要积极做为,以主人翁的态度对待工作,勇于担责,杜绝推诿扯皮。1起人身伤害事故说明我车间的工作还停留在“干惯了、看惯了、习惯了”的阶段,个体的安全防护意识、个体的安全思想教育仍局限于纸上谈兵,没有务实地做到“三不伤害”,亡羊补牢,犹未晚也,对此我车间将深刻汲取此次事故的教训,从检修作业的组织到施工过程的控制再到日常的宣传教育,时刻敲响安全警钟,坚决杜绝此类事故的再次发生。
四、全年工作中存在问题及工作亮点
(一)成本管控。成本管控是做为集团公司应对严竣经济形势下的经营手段,我车间积极响应,做为服务性车间,我车间虽然没有具体的生产成本与任
务指标,但电气系统与全公司的成本目标又息息相关,其是否稳定可靠掣肘着全公司的成本目标,为此,我车间以提高服务意识和服务质量为目标,不以本车间小利益为门槛,结合缺陷排查和设备定检计划,宁可承担台时影响及维修费用超定额指标,也不能让发现的设备隐患缺陷恶性发展,做到该停必停,该换必换;同时,努力提高维修水平,对更换下来的元器件,在不影响安全系数的前提下,进行重组再利用,对烧毁的电机,要求车间管理员和包片负责人认真分析烧毁原因,并对烧毁电机确定大修方案,能局部修理的局部修理,杜绝盲目大修,降低修理费用;全员努力,转变观念,在11、12月份,自主完成了90KW-2极电机的大修工作和5#H8同步电机的转子局部修理工作,为公司节约修理费用近1万元。经过持续努力,与2012年相比,取得了一定的成效,见下表:
由表可看出:
1、2012年厂控大型电机外修17台次,费用50余万,2013年厂控大型电机外修9次,计划性维护保养3台,费用近30余万,呈明显下降趋势。
2、2013年,厂控大型电机外修9次,其中造汽1#风机就占了5次,在张总及职能科室狠抓了设备校平校正及垫铁按规范配置的工作后,罗茨机组、三废引风、鼓风机组,造汽风机机组等电机损坏的频率大为降低。
3、目前仍存在的问题:造汽风机机组为电机――风机――汽轮机三合一机组,当轴承出现故障,电机断电后,因汽轮机的高速拖动作用,电机不能立即停止运行,导致故障扩大,维修费用增加,这种情况本年度共发生了3起,其中1#风机两起,2#风机一起;1#风机电机虽经不同厂家修理,但电机轴承始终存在运行周期短的问题,现在只能被动实行运行周期满80天就停机检查的应对措施。
4、通过合理地调整保护定值,基本上杜绝了因单机故障引起的局部断电停车事故,但新的问题又显现出来,本年度,因电气保护系统内的元件老化引起脱西高压总出线掉闸一次,因大容量单机直接启动造成一万吨低压总开关掉闸一次。(这两个问题车间已提出了解决方案。)
(二)转变观念。电工作业做为一个专业技术性很强的特种作业,“安全第一”始终是一切工作的前提,但做为企业的一个单元,主导思想在无意中被效率优先所代替,当遇到抢修任务时,特别是电气系统本身故障时,为尽快恢复系统,减少台时影响,往往违规作业,只做停电检修的技术措施,但该办的票证减化、该监护作业的无人监护,从组织措施上放松了对安全的管控,虽多年未出过什么大的意外,但现在想起,实属侥幸,更使车间从上到下养成了一种可怕的习惯,无意识的违规违章也就成了自然而然的东西,别人看到的是触目
惊心,而自己还不以为然,没有规矩意识;也就是在多年的习惯下,不自觉中放弃了车间了责任与义务,各车间的转动设备检修,在未办理任何停电手续的情况下就对设备解体作业而见怪不怪,习以为常。在这种思想认识下,怕的不是不知道标准,而是对标准的抵触,难的不是整改本身,而是对思想认识的提升和改造,想想公司,在当前如此严竣的经济形势下,没有因经营困难而放松对安全的投入(资金、培训、时间),我们所应做的,就是将这种投入转化为思想认识上的到位和现实作业中的落实执行。全年我车间发生的9起事故,时刻为我们的工作敲着警钟,是“干惯了、看惯了、习惯了”的最生动的注解,同时也是我们做出“管理提高,职能转变,技能提升”三转变的动力,鞭策着我们将工作做的更好。
(三)人员管理。经济形势不景气,必然带来人心浮动,仅本年度截止10月底,车间人员已流失7人,其中既有刚入厂不久的学徒工,也有工作近10年的老员工,主要集中在3~5年工龀的员工区,又以外地员工居绝大多数。人员紧张,一方面给车间的各项工作带来很大的影响,另一方面,培养一个较合格的电工,特别是维修电工,相比其它岗位其时间要长,自身素质要求较高,既要有不怕苦、脏、累的品德要求,又要有相当的理解接受能力,短期内难以见效,这就要求车间2014年必须走少而精的路线(少是被动的少),对能与公司共命运的人员给予更多的关怀,并努力创造条件提高其业务技能,使包机人员能够合理流动,充分了解不同岗位电气设备的性能与维修要求,更多地培养多面手。
五、2014年工作思路及主控标准
针对2013年工作中存在的不足,我车间计划在2014年重点抓好如下几个方面的工作:
1、坚持抓好日常巡检工作,将厂控电机的巡检工作升级管理,抽调专人进行培训,专职负责此项任务。
2、扎实开展设备定检工作,结合生产系统的开停机状况和运行周期,合理安排电气系统的维护保养。
3、通过多种措施加强人员的安全教育培训和业务技能的不断提高,强化执行力。
4、对照标准,夯实现场管理基础,整改历史欠账。
5、争取完成一万吨1#、2#风机电机的软启动改造工作,(需资金支持)。
六、对各科室的工作意见
1、将生产车间和公共服务车间区别对待,制定更公平合理的考核制度。
2、减少不必会议的召开,开会有针对性,相关人员参会即可。
3、各部门之间理顺工作程序,形成闭环,顺利衔接。
供电车间
二〇一四年一月八日