3月份安全事件总结_3月份安全工作总结

其他工作总结 时间:2020-02-28 04:19:18 收藏本文下载本文
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2014年3月份安全事件总结

3月份酰氯车间生产酰氯1954吨,其中一车间生产515.08吨,二车间生产600.38吨,三车间生产835.3吨,各车间生产都超出同比计划产量。但部分车间安全管理重视程度不够,发生了以下几起安全事件。

(1)3.3一车间冷凝器铅管穿孔进水,粗馏塔分流瓶爆裂;

(2)3.7一车间搭建龙门架,钢管从楼上掉下,砸碎几处玻璃管道;

(3)3.16二车间成品槽维修因操作不当,成品槽炸裂;

(4)3.21二车间转料真空泵缓冲罐爆裂;

除第四起事件,对其他三起事件都进行了认真分析,落实了相关整改措施,并对相关人员进行了问责。具体见《事故报告》。以上事件发生有它的偶然性,但也存在着客观必然性,因为存在客观事实,必然导致偶然事故发生的必然性。具体有以下几点原因:

1、物的不安全状态:(1)

一、二车间由于生产设备使用时间较长,存在设备老化,所有使用的设备没有建立定期更换制定,没有固定的使用寿命期,只有出现故障或事故后才进行更换;(2)安全装臵加装不齐全,车间由于管理和设计不理想,经常、多处出现跑冒滴漏现象,从而导致车间腐蚀性严重,大部分安全装臵形同虚设。如泄爆装臵、PLC自动切断、气体探头报警、温控显示等,甚至连部分安全阀、温度表和压力表都处于无用状态。

2、人的不安全因素:(1)车间员工工资是按产量多少来计算,在很大程度上重视产量,忽视安全,存在带病运行,安全条件不具备运行;(2)员工文化层次低,技能培训不到位,员工操作技能不熟和遇故障时应急处臵不到位;(3)开年来车间缺员,部分员工疲劳加班;

(4)部分车间主任安全意识不强,对车间超温、超压现象不以为然,以多拿产量来交换安全环保风险。

3、管理存在缺陷:(1)

一、二车间负责人相对于三、四车间管理水平要差很多,直接影响班组长和员工的工作责任心、工作态度以及操作水平;(2)检维修制度执行不到位,对检维修时不能进行安全

风险分析,不能有效实行作业票管理,部分车间主任只分配工作任务,不分析安全因素;(3)不同车间主任和班组长传授给员工的操作方法不一样,未能形成统一的工艺操作规程,各自为政,各师傅各传授,导致员工在本岗位不能独挡一面,出现故障时束手无策;(4)对发生问题不能积极正确的去分析,车间推到技术部,技术部推到安环部,最后使出现的事故未能从根本上去分析,如3.21二车间转料真空泵缓冲罐爆裂一事,还未能将发生事故原因得到真正地分析。

通过以上原因分析,3月份所出现的事故就不足为奇,只不过这个月有集中发生的偶然性而已。为了使事故发生频率减少,现提出如下意见:

1、提高水平(1)管理人员和班组长,实行优胜劣汰,改变唯亲是用,为难是用。从一定程度上让懂技术、懂管理、肯钻研、强协调的人去充实管理队伍。这一部人管理要形成一个能上能下的机制;(2)加强员工培训,最重要的是员工技能培训和安全培训。让员工知道要学什么,注意什么,如何处臵。

2、加强事故管理,在事故管理中一把手亲自抓,生产事故生产技术部认真分析事故原因和事故责任,安环部根据事故分析的原因按照责任追究制进行追究。

3、制订完善的切实可行的岗位操作规程,统一指导员工操作行为,改变规程,须经专题会议评审讨论确定。

4、加强设备管理和设备检维修管理,淘汰陈旧落后的设备和工艺,对未进行风险分析的设备检维修活动,必须追究负责人的责任。

5、形成一个生产产量与安全环保责任的平衡点,当发生安全环保事故时必须与产量考核进行挂沟,每发生一起安全环保事件要在月底扣除一定的产量来考核。

总之,安全依靠的是集体力量来保证,不是一个人和一个部门就能保证安全。更不能因为某个时期或某个阶段出现问题就否定成绩,否定所有的努力。安全靠大家,信心支撑你我他!

安环部(2014.4.14)

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