气化车间试车问题小结1由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“总装车间年中总结报告”。
气化装置试车以来出现的问题小结及采取的措施
自从去年10月28日12:39分气化首次投料成功运行至2011年3月19日24:00分,气化装置试车已有143天,其中A气化炉累计运行790小时;B气化炉累计运行1336小时;C气化炉累计运行63小时。为了维护系统的稳定运行,从公司领导到车间员工,吃住在公司,夜以继日,加班加点,付出了很多艰辛,牺牲了宝贵的时间,取得了今天丰硕的成果,使华能集团在煤化工同类装置中赢得了骄人的佳绩,成绩令人自豪,但是我们在试车过程中也曝露出很多问题,很值得我们总结、改进,下面我就气化装置试车以来发生和存在的问题汇总如下:
一、702磨煤、制浆系统
1、助溶剂石灰石系统添加运行不正常,圆盘喂料机给料量控制不均匀,量小就不下料了,量大就会造成螺旋输送机堵料,将石灰石从螺旋输送机顶盖处顶出来,就这一系统我们将继续调试圆盘喂料机的运行;
2、磨煤机入口溜槽频繁堵塞,一度造成大煤浆槽液位处于低液位运行,究其原因是由于我们的操作人员无运行经验,在启动磨机的操作中方法不得当,给煤量和给水量控制幅度过大造成的,之后,经过车间现场培训和实操练习已基本得到解决;
3、三台磨煤机都不同程度的经常出现轴承温度高,这是磨煤机当时安装时就存在轴瓦间隙不合适,由十三化建反复刮瓦修复后回装,基本可以运行,但最终问题还未得到彻底解决;
4、三台磨煤机小齿轮轴承烧,究其原因是大部分人员无运行经验,尤其设备人员整天忙于检修,无法顾及到运行设备的维护和管理,属设备管理不到位,轴承缺油造成的;
5、三台低压膈膜煤浆泵故障率高,打量不足,经常出现膈膜破损的现象,此泵从安装到试运行存在打量不足、缸体超压、隔膜破损、单向阀堵塞等问题一直未得到彻底有效解决,虽然联系厂家人员前来调试解决问题,但都因为调试人员水平有限,无法彻底解决此类问题而告终。
经过运行和拆检检查发现(1)运行中缸体超压或压力不回零,我个人认为可能是推进液油系统设计存在问题造成的,应由厂家设计人员再次诊断调试;
(2)疏通管道时发现煤浆中存在大量铁丝片(估计是煤种带入),此铁丝片混入煤浆中极有可能造成隔膜破损,我们考虑应从源头——原料煤种清除铁丝等金属物(如在原料煤输送皮带上多增加除铁器等措施);
(3)对低压煤浆泵存在的诸多问题我个人认为应从设计、安装、调试等多方面考虑解决,也可咨询其他运行厂家。
二、703气化系统
1、煤浆管线和锁斗泄压管线振动较大,存在安全隐患,为此,公司领导已组织技术部、机修车间和气化车间等部门多次进行加固,现在煤浆管线的振动已基本得以解决,但还有轻微振动;锁斗泄压管线的振动虽然已加固多次,但是在锁斗泄压过程中还存在较大振动和声响,此项工作正在处理中;
2、烧嘴冷却水系统冷却水流量计FT1320指示不准,一致未得到有效解决和联锁投用,原因是仪表认为此表负压侧一直处于负压,水未充满取压管,造成流量计无法正确显示,此前,虽已改造过管路,但未得到有效解决,还需要仪表专业人员继续努力解决;
3、三台气化炉炉壁超温,其中A炉在升温过程中锥体托盘温度高,B气化炉在运行中拱顶温度较高,最高370℃,C炉运行中炉壁温度停车时高达520℃以上,究其原因,除C炉是由于测温热偶处窜气超温较严重外,其余问题不大,停车后我公司立即组织十三化建和炉砖厂家共同研究解决方案,采取局部修补炉砖的措施将问题得以解决,目前A、B炉运行正常,C炉炉砖修补后还未试运行;
4、三台锁斗循环泵在运行中机封损坏频繁,究其原因,我个人认为(1)烧嘴雾化不好,水中飞灰较多,造成入锁斗循环泵介质中的固含量较多,对机封磨损严重;
(2)机泵密封水投用不正常,密封水管路未保温,冬天易冻,致使密封水未加进去或加量不足,磨损机封;
(3)设备维护不到位,润滑油中混入灰水,润滑效果不好,温度过高;
(4)锁斗隔离检修后,投用充压不当,再次损坏机封; 对此,我们及时分析原因,改进投用锁斗方法,加强巡检和设备的维护,确保密封水加量和润滑油正常;
5、运行、停车中发现锁斗程控阀KV1312、KV1314、KV1315阀杆都有断裂现象,分析原因(1)冬天管路结冰,阀门动作时扭矩过大,造成阀杆断裂;(2)阀门设计时,材质和承受扭矩偏小,实际运行中造成阀杆断裂;为了维持系统运行,机修及时加工阀杆保证系统运行,仪表专业负责解决;
6、试车初期捞渣机频繁出现卡链、过负荷跳车的现象,为了维护运行,我们给捞渣机链轮处加装冲洗水以防卡链,加装刮板解决由于刮板少,渣拉不及造成捞渣机过负荷跳车的问题,并且在排渣阀KV1310后改装临时排渣管线,以防捞渣机出现问题时,及时投用临时管线,不会造成气化炉不排渣停车的问题,此项改造很成功,也很有必要,在捞渣机多次跳车和故障时,及时投用,多次有效地避免了气化炉无法排渣而被迫停车的问题;
7、运行中,由于KV1310底部软连接损坏频繁,造成大量的灰渣泄漏至地面,严重影响了现场环境卫生,而且,KV1310打开排渣时,从软连接破损处大量的灰渣、黑水泄漏,喷至机泵和电源控制箱上,造成较大的安全隐患,为此,检修班同志积极主动的给软连接内部加装短节,成功的解决了软连接处漏水漏渣的问题;
三、704灰水处理系统:
1、704灰水处理系统在运行10多天以后频繁出现高压闪蒸罐C1401、C1402内部黑水进口防冲板运行中被磨穿或脱落,之后将闪蒸罐筒体磨穿,以及LV1401、LV1414阀体磨穿等现象,分析其原因(1)黑水排放量大,气化来黑水中固含量超标,造成黑水进入高闪罐时流速大、冲刷、磨蚀严重;(2)材质选型有待于进一步提高;此项考虑应从源头气化优化工况治理和材质选型入手解决;
2、除氧水槽V1402超压、带水,补水不及,闪蒸效果差,分析原因有(1)气化炉用水和排水量较大,造成V1402补水不及;(2)系统水质差,闪蒸效果差,水中悬浮物易沉积,造成管道、阀门、V1402进水环管分布孔结垢、堵塞严重。为此我们对V1402进水环管分布孔、阀门、管道和机泵的结垢都进行了清理;
3、低压灰水循环泵P1406和过滤机真空泵P1411叶轮结垢严重,究其原因(1)灰水中钙镁离子超标,灰水分散剂和絮凝剂加药没有控制好;(2)灰水分散剂和絮凝剂药剂选型和搭配不合理,致使水处理效果差;为此,我们重点保证药剂的添加量和操作,并请专业水处理厂家前来指导调试;
4、系统运行中除氧水泵P1401烧坏推力瓦5次。事故均是由于泵的入口滤网压差高报警,现场切换备用滤网时,出现机泵的压力、电流突然下降,泵非驱动端推力轴承温度迅速上升,轴瓦被烧坏的事故。其原因(1)机泵的密封水压力不够,导致机封上的附着物过多,没有及时冲洗干净,造成泵的轴向窜动,从而造成泵的推力瓦块烧坏;(2)泵的油系统进水,润滑不好;为此,我们必须保证密封水的压力,保证足够密封水量,对油冷器漏水至油系统中的油冷器进行隔离更换,并密切注意巡检和稳定系统操作。
四、431沉渣池系统
沉渣池渣浆泵P1501损坏严重,两个泵机封均损坏,入口阀门破损,估计系统排放水中腐蚀严重,温度变化幅度较大,造成阀门和泵机封的损坏;
五、火炬系统:
1、由于火炬水封罐设计偏小,液封不住放空气,致使水封罐中的大量液体被放空火炬气带走,造成水封罐低液位,气体短路现象。
2、火炬系统最后一道分液罐底部冷凝液泵入口管线开口太低,在分液罐最底部,所以极易造成泵入口管道堵塞。
火炬系统问题需要继续和设计院、火炬厂家共同协商进行改造。