煤矿“机械化换人、自查总结_煤矿自查自纠分析总结

其他工作总结 时间:2020-02-27 16:06:51 收藏本文下载本文
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金阳煤矿“机械化换人、自动化减人”

工作总结

山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿

2017年10月9 日

为提升金阳煤矿机械化、自动化水平,提高企业安全生产科技保障能力,实现“减人提效”、“无人则安”的目的,根据国家安全监管总局关于“机械化换人、自动化减人”科技强安专项行动的要求,结合集团公司各矿井实际情况,特制定金阳煤矿“机械化换人、自动化减人”实施方案。

山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿于1990年建井,1996年11月投产,经营性质为地方国有,属正常生产煤矿,设计生产能力21万吨/年,矿井核定生产能力为300万吨/年。矿井井田面积6.12km²,主采3煤层,煤层平均厚度5.5m,煤尘具有爆炸性,为低瓦斯、低CO2矿井。一立一斜综合开拓,中央边界抽出式通风,主井进风,风井回风。采煤方法为长壁后退式综采放顶煤采煤法,全部垮落法管理顶板。

一、指导思想

以建设“四化”企业为目标,推广应用先进技术和管理理念,积极开展“机械化换人、自动化减人”科技强安行动,实现矿井生产过程的机械化和自动化、生产系统的信息化和智能化,提升企业安全生产整体水平。

二、组织机构

为切实保证“机械化换人、自动化减人”的开展,大力提高我矿安全生产科技保障能力,煤矿成立“机械化换人、自动化减人”科技强安专项行动协调领导小组,人员组成如下:

组 长:王守兴 副组长:王福武

成 员:郝建营 乔方端 张明良 李德良

三、实施目标

1.大力推进采、掘工作面机械化、自动化。采煤工作面全部实现综合机械化回采和机械化拆除、安装,推广工作面两道超前联合支护技术,无人化开采示范工作面;煤巷掘进全部实现综合机械化,在金阳煤矿矿井逐步推广岩巷综掘工艺。

3.实施固定场所和主运系统无人值守、自动化控制。固定设备场所逐步实现无人值守,主胶带运输系统在地面进行集中控制,采掘工作面运煤系统实施远程集中操作。

4、建立和完善综合信息化管控平台。完善公司监测监控、调度指挥综合信息化管控平台;综合信息化管控平台。

四、实施原则

1.安全可靠:所实施项目应具有较高的技术含量和安全可靠性。

2.经济可行:所实施项目必须坚持投入少、效益好,便于操作。

3.减人增效:所实施项目必须能够减少现场作业人员,提高生产效率。

4.自主创新:项目实施提倡全员参与、自主研发,改进装备性能、开发应用新技术和新装备。

5.分步实施:根据各矿井现场条件进行统一规划、分步实施、示范引领,有序推进项目开展。

五、实施内容

(一)采煤专业 1.采煤工作面采用综合机械化采煤工艺。刮板输送机智能控制系统工作面刮板输送机、转载机、破碎机采用综合在线监测集中控制系统,实现减速器和电动机温度监测、“三机”启停和软启动集成控制、转载机及破碎机自动推移、带式输送机机尾自动伸缩等功能。公司应用智能控制和可视化远程控制技术,提高工作面自动化水平,实现集约化开采。金阳煤矿已全部采用综合机械化采煤,实现机械化开采,提高煤矿安全生产水平。

2.采煤工作面端头及超前出口巷道联合支护技术,选用能够与工作面设备同步推移的端头支架和迈步式自移超前支护系统等机械化、自动化设备,实现工作面端头与巷道连接区安全、高效支护,减少工作面出口作业人员、减轻工人劳动强度。

3.采煤工作面安装和撤除应用机械化、自动化工艺。

(二)掘进专业

1.煤巷掘进全面实现综合机械化。现已装备2部掘进机。

2.推广岩巷综掘工艺。

(三)运输专业

1.采用视频监视、智能保护、自动控制或集中控制,实现矿井原煤主运输系统无人值守。

2.采、掘工作面运煤系统应用远程集中控制。通过视频监视、顺序控制,实现采、掘后配套多部运输设备集中控制,减少采、掘工作面运输系统人员。

(四)固定场所 通过智能监测、视频监视、自动控制和矿井信息化管控平台,实现矿井压风机房、主井提升、主通风机房、中央或采区变电所、中央或采区水泵房、主运输系统、架空乘人装置等固定设备、场所的无人值守或集控操作。

(五)信息化管控平台

通过配置大屏幕拼接显示系统、通讯服务器和后台软件,将综采工作面设备监控系统、固定场所无人值守系统、工业视频监视系统、无线通信系统、人员定位系统、监测监控系统、应急呼叫系统、地面生产系统等子系统通过矿井工业以太网实时传送到信息化管控平台,对各子系统实施统一操作、集中监控和统一调度。

五、项目实施情况

根据实施内容,按照先易后难、先期少投入后期根据资金情况再建设的原则,拟定逐年实施项目总体情况如下:

1、2015年已投入资金300万元,装备两台煤巷掘进机并投入到工作面正常使用,减少掘进工作面作业人员30%。2、2016年已投入资金400万元,主要更换二采区皮带和改造二、三采区皮带集控系统,实现自动化集中控制,利用集中控制(多条皮带实现一键启动或停止)、视频监控技术减少了岗位工60%。3、2016年已累计投入资金1600万元,购进液压支架及双滚筒采煤机,装备了 3402机采工作面并已经通过验收,从而提高矿井采煤机械化。4、2018年拟定投入资金2800万元,主要实施对采煤工作面设备集中控制及实施固定场所无人值守改造、主运系统集中控制、矿井信息化平台优化或建设等项目矿井综合信息化管控平台优化、无人化开采示范工作面建设等项目。

六、安全及效益分析

(一)效益分析

通过对各单位实施项目的投入和效益统计分析,至2018年,需投入5500万元,可减少固定场所和采、掘工作面作业人员174人,年可节约人工工资预计817.8万元。

(二)安全可靠性分析

通过实施“机械化换人、自动化减人”和矿井信息化管控平台建设,达到矿井固定场所无人值守、采煤掘进机械化、原煤运输系统集中控制、采掘作业人员减少、危险区域安全可控性提高,体现了“科技强安”、“无人则安”的理念,提升了安全生产科技保障能力。

七、“机械化换人、自动化减人”实施效果

1、三、四采区轨道上山上部车场使用气动推车装置后,减少把钩工6人;

3、4号煤仓实施自动推车装置后,减少人员6人;四采区3402采煤工作面运输巷皮带实施集中控制后减少运输机司机9人;地面压风机房实施无人值守后,减少压风机司机人员3人。四采区及-600水平泵房实现无人值守,减少人员6人。

2、实施机械化采煤后,采煤工区减少人员24人。机械化采煤工工艺成熟后,一个机采面即可达产,可减少一个采煤队人员36×3人,减少井下39%的人员。

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