巫山县三县煤矿 试运转总结报告(改)由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“煤矿联合试运转总结”。
巫山县三县煤矿改扩建工程联合试运转
总结报告
我矿于2011年8月19日开始按照《方案》组织实施联合试运转(巫山煤发[2011]102号),经过1个多月的试运转,已基本达到预期效果,现将具体运转情况报告如下:
一、矿井概况
(一)技改项目概况
1、位置及交通
巫山县三县煤矿位于巫山县东南145°方向,距巫山县城直距32km,距邓家乡镇府3km,隶属笃坪乡管辖,矿井西南10km接209国道,82km抵湖北省巴东县长江码头,交通方便。
2、设计基本情况
巫山县三县煤矿改扩建工程由重庆华地工程勘察设计院设计,投产时,矿井共建设主平硐、东区回风井、矸石材料斜井三个井筒,首采区布置为一个采区两个工作面,首采面为1201#、1202#两个工作面,同时布置有三个掘进工作面,井巷工程量工2388m,其中全岩130m,半煤岩2258m。
3、建设完成情况
为了提前验收,我矿组织人员、资金,采取措施,在保证安全的情况下,已经完成了设计的全部井巷工程建设,安装齐备了设备、设施,形成并完善了我矿的生产系统、通风系统、运输系统、供电系统等的建设,五大系统建设也基本完善。
二、矿井联合试运转领导机构及成员
为了确保矿井联合试运转正常进行,经公司董事会研究决定,成立了联合试运转领导小组:
组长:樊先明 副组长:田由奎
成员:易开志
李再春
万绍友
童至明
张晓平
尹成平
樊先奇
樊先强
邓昌奎
段昌胜
领导小组统一组织指挥联合试运转的全面工作,建立了各成员的主要工作职责,分工负责、分项负责,协调配合,确保联合试运转各项工作正常进行。
三、试生产安全技术措施
针对我矿试生产期间的采、掘工作面、通风、机电的实际情况,特制定如下安全技术措施:
1、组织全矿职工在试生产前对采煤工作面作业规程,掘进工作面作业规程进行认真学习,签字,矿领导、生计科、安全部门认真会审签字。
2、主要通风机因矿井检修计划停风,要预先制定停风措施,审批后有关单位认真贯彻执行。
3、在联合试运转中,都必须严格执行各项设备的操作规定及《煤矿安全规程》,并由专人做调试记录,在调试过程中,发现问题及时处理,直到达到完好标准。
4、在+1730南北运输平巷由于采用人力推车运输,同向推空车必须保持在10米以上距离,同向推重车距离必须保持在30米以上,严禁放飞车。
5、在轨道上山提升空车每次不得超过8个,下放重车不得超过4个。
6、斜井提升钢丝绳每班必须对绳头、绳尾、绳卡、钢丝绳中部进行全面检查,如钢丝绳绳径磨损超过10%时,必须更换。
7、绞车司机必须持证上岗,严格按操作规程操作,开车前应对绞车与机械部分、电器部分严格检查,严禁绞车带病运转,信号不明严禁开车,严禁不带下放重车。
8、严格执行斜井管理制度,做到“行人不绞车,绞车不行人”。
9、运输大巷机车运输时,每趟列车的重车个数不超过16个,严禁机车抵重车的违章行为和开快车行为,机车在运行中,车灯、车铃、车刹、洒沙装置必须齐全,押车工口哨,红灯必须佩戴齐全。
10、采掘工作在爆破作业中,都必须严格执行“一炮三检”制度和“三人连锁”放炮制度。
11、在爆破中,如遇拒爆、瞎炮、残眼时,严禁挖、拉、拽、捣,必须在拒爆眼、残眼平行0.3米处,重新打眼装药放炮。
12、回采工作面的刮板运输机,严禁运送物料和载人。
13、为避免出现串联通风,1680运输平巷掘进只允许在每天夜班作业。
14、掘进工作面因顶板岩性较破碎,最大空顶距应不大于1.2米,当空顶距大于1.2~1.5m,必须架设临时支护,严禁空顶作业。
15、针对试生产采煤工作面、掘进工作面,出现异常情况时,按现场制定切实可行的安全技术措施,并现场指导实施。
16、强化现场管理,值班领导、安全管理员跟班蹲点,严把顶板管理、支护质量、通风、瓦斯、运输、机电等各方面的安全生产关,杜绝“三违”作业,确保试生产期间的安全生产。
四、各系统情况
(一)矿井生产系统
我矿井首采区布置为一个采区二个回采工作面,首采面为1201#,1202#两个工作面,同时布置三个掘进面。
l、首采工作面产量计算
矿井首采的1201#、1202#回采工作面走向长度700m,倾斜长度86m,煤层厚度0.45m,煤层平均倾角为5度左右。首采1201#、1202#回采工作面布置为走向长壁式回采,回采工艺为放炮落煤,全部垮落办法管理顶板。
达产时,1201#、1202#工作面煤层平均厚度为0.45m,煤层平均倾角5°,工作面垂高8m,工作面斜长86米,采煤工作面采高不低于0.6m(采用破底)。
达产时△作面生产能力,根据本矿开采技术条件,煤层生产能力,开拓布置等,按《煤炭工业小型矿井设计规范》要求,设计布置120 I#、1202#两个炮采工作面生产。经过1月的试运转,一个采煤工作面日生产能力:
Q=L×M×m×r×C =2×0.45×76×1.6×0.97 =102吨/天
式中:Q—采煤工作面日生产能力
L—工作面日推进度
M—工作面长度,上下各留设5米的煤柱。m—采煤工作面煤层平均厚度 r—煤的容重均为1.6t/m3 c—采煤工作面回采率
I#、1202#两个炮采工作面同时投产,年生产能力可为 Q 矿=2Q×300=2×102×300=6.3万吨/年
经计算,1201#、1202#两个炮采工作面生产能力合计为63Kt/a,能满足矿井设计的年产6万吨的要求。矿井做好回采工作面的接替工作,按作业计划进行巷道掘进,确保正常接替和矿井正常生产。
2、首采工作面开采方式及作业制度 开采方法:走向长壁采煤法; 回采工艺:放炮落煤;
运输方式:回采工作面为刮板运输机运输,大巷运输方式为机车推运;
支护方式:单体液压支柱加铰接顶梁支护; 顶板管理:全部垮落法管理顶板;
作业制度:“三.八制”作业。每天三班作业,两班采煤,一班准备,即“两采一准”。
3、工作面支护
工作面采用单体液压支柱进行支护,支柱型号为DW06,采用“3.5”排控项,柱距1m,排距1m。在轨道上山与通风行人上山的联络巷中间安设液压泵站,型号为XRB2B80/150。
4、掘进工作面
运转期间,矿井准备布置三个掘进工作面,以满足矿井接替和生产需要,分别是:+1680南主运输巷;+1720南区段运输巷,+1720北区段运输巷。
运转期间,支柱达到了支护效果,有效的实现了对顶板的控制和管理,矿井日产原煤200吨。运转期间,生产系统达到预期效果。
矿井生产系统及辅助系统运行正常。
(二)矿井通风系统
1、通风系统
矿井竣工后,实行一主井、一辅助井和一风井,分列式通风,抽出式通风方法。掘进工作面采用局扇压入式通风。
采煤工作面通风:首采工作面新鲜风流从主井进入,经主井运输大巷、轨道上山、采区运输平巷,进入工作面,风流经工作面后,泛风经采区回风巷、总回风巷、回风斜井、抽风机抽出地面。
掘进工作面通风:各掘进工作面的用风由主井进入,由局扇(加风筒)分别送至各掘进碛头,掘进碛头废风经回风上山(或采区回风上山)、风井回风大巷,由抽风机排出地表。掘进工作面的废风不会进入回采工作面。
2、主扇风机性能及风量
我矿井已安装两台FBCA-6-No15B型煤矿地面用防爆抽出式轴流通风机,一台工作,一台备用。风量2580-900m3/min,风压170—910Pa,配用电动机功率45kW,转速980r/min。风机房三班值班,每班工作八小时。
主扇风机通过电机反转实现反风,反风量达70%。
3、矿用局部通风
矿井各掘进工作面掘进时,选用FBD—5.5KW型局部通风机,该局部通风机风量120—200m3/min。三台工作,一台备用。
4、风量分配
回采工作面(两个):420m3/min; 掘进工作面(三个):540m3/min; 其他硐室:100 m3/min; 其他巷道:40 m3/min; 井巷漏风:60 m3/min。
5、矿井风量
矿井试运转期间,有二个采煤工作面、三个掘进工作面作业。根据开采设计,回采工作面需风量为210m3/min;单个掘进工作面需风量为120~180 m3/min,三个掘进工作面需风量为540 m3/min;由于硐室布置在新鲜风流中,因此无其它硐室需要用风;其他巷道需风量按矿井总用风量的5%计算,矿井总需风量为1400m3/min,该主扇风机的有效风量已基本能够满足井下用风需要。
6、矿井通风阻力与等积孔计算
1、矿井通风阻力计算
根据矿井已成巷道、风量测量、回采工作面和掘进1作面布置,计算矿井通风阻力。
经实测巷道和风量后,计算本矿井现在通风阻力为238.0Pa。而本矿安装的FBCA-6-No15B型煤矿地面用抽出式轴流通风机的静压为170-910Pa,完全能够满足本矿通风阻力的需要。
2、等积孔计算
经测定后计算,本矿井现通风阻力为238.0Pa 按公式A=1.19×Q / h 式中:A—等积孔㎡ Q—矿井总风量m3/s H—矿井负压Pa A=1.19×28.4÷238=2.1 9 ㎡
经测计算本矿等积孔为2.19 ㎡,为小阻力矿井。试运转期间,风机、局扇正常运行,供风和反风均达到风量要求。
矿井通风系统及辅助系统运转正常。
(三)矿井粉尘防治系统
1、洒水防尘
本矿井在主井井口外设有一个高位水池,水池容积200 m3;在风井井口外设有另一个高位水池,水池容积200 m3;从风井高位水池进管,分别将消防水管接入各采煤和掘进工作面,在回采工作面和煤、矸装卸点安有喷雾喷头,用于洒水防尘。
2、合理控制风速
将回采工作面的风速控制在1.2—2.0范围内,以即将回采工作面的浮尘带出工作面,同时又可避免将大量粉尘扬起。
3、湿式作业防尘
井下各掘进碛头采用湿式作业,炮眼装药采用水炮泥封堵,矸石、煤炭装卸点采用喷雾洒水防尘。
4、个体防尘
井下作业人员采用防尘口罩个体防尘。
5、清扫巷道防尘
井下巷道清扫、冲洗,防止煤尘积聚。
6、地面防尘
地面煤炭、矸石装卸点,煤炭装车点均采用喷雾洒水防尘。水源来自主井高位水池。
矿井防尘系统及辅助系统运行正常。
(四)矿井防灭火系统
根据地质资料,本矿井的自燃发火倾向性等级为3级,属不易自燃。
l、地面防灭火
本矿井在主、风井井口外各设有一个高位水池,各井口地面工业广场用水由各井井口外高位水池接入,供工业广场消防用水。各井井口30m内无火源和烟火。
地面建(构)筑物、主扇风机房、配电房、炸药雷管库均配置消防灭火器材和沙箱。
2、井下防灭火
井下消防用水从风井井口外高位水池进管,分别将消防水管接入各采煤掘进工作面,在井下巷道按—定距离设有消防栓,供井下消防用水,井下车场和各硐室配备有灭火器、沙箱等防灭火装置。
矿井防灭火系统及辅助系统运行正常。
(五)矿井防治水系统。
矿井主井和风井均位于当地最低侵蚀基准面之上,不受洪水威肋、。地面工业广场和斜坡煤仓周边挖有截水沟,不受雨期洪水灾害侵害。
本矿井位平硐开拓。井下各巷道掘有水沟,矿井水均可沿各井巷水沟自流入主井运输大巷(平巷)水沟后,自流出主井。不需排水设备设施。
(六)矿井运输系统
1、采煤工作面的煤炭、矸石运输 井下采区回采工作的煤炭,用刮板运输机运输运至工作面下方运输平巷装矿车,人力推车至轨道上山中部车场,由轨道上山绞车提升,下放至下部车场,由电机车运出地面翻入煤场。
回采工作面的矸石全部用干充填采空区。
2、掘进工作面的矸石运输
巷道掘进工作面的矸石,直接装矿车人力推车至中部车场,或井底车场,由电机车运出至矸石场。
3、大巷运输
采煤工作面的煤炭、矸石及掘进工作面的矸石,均由电机车拖至主井井口,调车,分别翻入储煤仓和矸石场。
4、矿车型号、数量
矿井采用MG1.1—6A型1t 翻斗式矿车运输。矿井共有77辆矿车。
5、钢轨、轨距
矿井主井运输大巷铺设15kg/m钢轨,轨距600mm,木轨枕。矿井运输系统及辅助系统运行正常。
(七)矿井供电系统
1、供电电源
采取双回路电源供电,一回路电源为巫山笃坪变电所供电,供电等级为10KW,另外配置200kW×2台柴油发电机组备用电源。
矿井建有地面变电所,地面变电所设有一台供地面用电的KS9-200KVA变压器,井下安装有KBSG-315/
10、KS11-125变压器各一台。
2、地面供配电
风井主扇风机房由供地面用电的变压器。采用380V地压直接向风井主扇风机供电,采用220V低压直接供主、风井工业广场照明用电等。
3、井下供配电
地面变电所设有一台KS-200KVA专供地面用电的专用变压器,井下采用矿用阻燃电缆,型号为MYJV22-3×25高压电缆。
井下用电设备主要有绞车、局扇、煤电综合保护器、煤电钻、液压泵站、风电闭锁、瓦斯断电仪、安全监控分站和探头等,井下用电设备电压等级为380V、127 V、36V。
4、电力负荷
地面用电电力负荷为117.5KW,井下用电设备电力负荷为122kW。
矿井供电系统及辅助系统运行正常。
(八)矿井安全监测、监控系统
矿井以前安装—套KJ90NA型安全监控系统,目前已更换为KJ73N型安全监控系统。矿井安全监测、监控站设在矿井调度室。已在井下设了三个安全监测、监控分站,井下安装了二十个监控探头。
矿井安装一套KJ237型井下人员定位系统,配备200张识别卡。
矿井其它安全监测仪器、仪表主要有光学瓦检器(7台)、便携式瓦斯报警仪(10台)、AFS-1型智能式风速计、地质罗盘、全站仪等。
矿井安全监控系统和人员定位系统及辅助系统运行正常。
五、矿井灾害预防和处理措施
我矿已编制了《巫山县三县煤矿矿井灾害治理预防和处理措施》及《巫山县三县煤矿灾害事故应急救援预案》成立了本矿矿山救护小队。对矿山救护小队队长进行了抢险救护专业培训,同时本矿已与巫山县矿山救护队签订了救护协议,并购置了80台自救器,安放在井口值班室。
六、矿井安全台账、规章制度及图纸
本矿已编制了《作业规程》《操作规程》建立健全了各种规章制度,和各种安全管理台账,测绘了采掘工程平面图,通风系统图、避灾路线图、井上下对照图等矿井所需图纸。
七、试生产期间发现的问题和事故统计
试生产期间发现以下问题:
1、由于煤层赋存状况发生局部变化,以前《作业规程》中采用全部卧底后支护,然而在生产过程中需要局部挑顶后进行支护,采取措施;
2、原《作业规程》中规定加密液压支柱切顶,但通过试运行证明,加密液压支柱切顶时,单体液压支柱损坏较大,有少部分甚至不易回收,造成一定的损失,故采用加密木垛和加密液压支柱混合的办法,尽可能减少对单体液压支柱的损坏。
3、由于煤层顶板不平整、煤层薄,部分工作面无法使用绞接顶梁,措施:采用绞接顶梁和部分木楔子支护顶板;
4、由于主扇风机造型够大,工作面风量过大,原设计的固定式风门,改为调节风门,便于对各采掘工作面风量进行有效调节;
试生产运行期间全矿无伤亡、非伤亡事故。
八、试生产运行结论
通过试运转,三县煤矿能达到六万吨的规模(通过技术改造,每个三县员工都做了不懈努力,认真查阅设计方案,研究施工方案和措施,在上级主管部门的关怀指导下,完成了技术改造全部工程。各系统及设备已安装到位,通过试运转全部合格,能满足矿井安全生产需要,达到生产条件)。为此,特提出申请主管部门对我矿进行验收。
巫山县三县矿业有限公司三县煤矿
二0一一年十二月三日