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EBZ300型掘进机使用总结报告
岩巷快速掘进技术研究是集团公司确定的重点技术攻关项目之一,根据集团公司2010年对我矿重点工作安排的整体要求,要组织好岩巷机械化作业线的推广应用工作。今年以来,在两级公司各级领导和部室的大力支持和帮助下,回坡底矿领导班子高度重视,通过外出参观学习和考察,积极组织,于今年2月份向南京晨光三井三池机械有限公司订购了一台EBZ300型掘进机,并于2010年3月份在我矿开二队东区556水平皮带运输大巷工作面一次高标准安装、调试、投入运行,通过2个多月的试运行,基本达到了预期效果;现将EBZ300型掘进机在我矿使用情况做简要总结。
一、EBZ300型掘进机基本情况
1、概述:EBZ300型掘进机是南京晨光与日本三井三池合资公司在中国研制的第一台300硬岩综掘机;EBZ300型掘进机是集切割、装运和行走于一体的综合掘进设备,属于悬壁式纵向切割的部分断面掘进机,可切割任意断面形状的井下巷道;定位切割时,其最大切割高度为5.66 m,最大切割底宽为7.14m,定位切割断面面积为10—43m2,移动机器可切割更宽的巷道;该机采用了电机和液压混合驱动方式,操作简便、可靠、运转平稳;机器配有内外喷雾,可有效的抑制切割产生的粉尘,提高工作环境的安全性,可在坡度不大于±16°的煤及岩石巷道中工作,可以切割最大单向抗压强度≤130MPa的煤或岩石。
2、EBZ300型掘进机主要特点 ①EBZ300型掘进机是为中硬岩石中断面隧道用开发的,适用于矿山工程的掘进作业;
②机身小型紧凑,最大截割高度达到5.66m;
③履带总宽是2.8m,搬运或长途行走的时候,如果拆卸两侧副铲板,机宽可减少到2.8m;
④切割部采用300KW/200KW两速转换式电动机,对中硬岩隧道也可发挥充分的截割能力。截割头具有高低两种转速,可非常方便地转换,适应不同地质条件下使用。
⑤高压水喷雾指向截齿尖端,能抑制粉尘及火花的发生,同时起到冷却截齿的作用。
⑥由于截割头具备600mm的伸缩机构,可极大地减少履带调动的次数,提高工作效率。
3、EBZ300型掘进机主要参数:
①总体技术参数:机器外形尺寸(长×宽×高):11.72×3.8×2.36mm,最大掘进高度5.66m,最大定位掘进宽度7.14m,定位切割断面面积10—43m2,掘进断面形状任意,爬坡能力±16°,切割煤岩单向抗压强度≤130MPa,最大卧底深度450mm,整机重量85T。
②截割部有关技术参数:功率300/220KW,切割电机高速运转时功率为300kW,低速运转时功率220kW;电压1140V,转速1492/993r/min;截割头直径×长度:φ1380×1060mm,截割头转速36/24r/min;截割头最大摆动角度:上44°,下21°左右±33°。
③装运部有关技术参数:装载形式星轮式,星轮转速33r/min;输送机形式边双圆环链刮板式;运输能力370m3/h。
④行走部有关技术参数:行走形式履带式,行走速度7.9/3.9m/min。
⑤液压系统有关技术参数:泵站功率110KW,系统压力21MPa。⑥喷雾冷却系统:喷雾形式内外喷雾,内喷雾3.5MPa,外喷雾1.5MPa,外部供水压力2—5MPa.4、主要结构及工作原理
本机主要由截割、行走、装运三大机构和液压、水路、转载及电气四大系统组成,由液压执行元件和机械传动机构实现所规定的动作,进而完成机器的作业过程。
截割部又称截割机构,其作用是破落煤岩;截割部由截割头、截割壁、减速箱、推进油缸和截割电机组成。截割头呈锥形,其上装有37个镐形截齿、32个喷嘴,截齿呈螺旋线排列,用螺栓将截割头与截割壁联在一起。
装运部又称装运机构,其作用是将截割部破落下来的煤岩装运到掘进机后部的转载机上。装运部由装载机构和刮板运输机组成,装载机构采用星轮式装载形式。装载机构由主铲板、左、右星轮、减速器及液压马达组成。
行走部由左右两个结构相同的行走机构组织,左右行走机构除液压马达相差180°外,其余部分完全对称,行走形式为履带式。行走机构采用双速,正常工作时采用低速运转,速度为3.9m/min,为提高效率,通过快慢调节手柄,马达可实现高速运转,调动速度可达到7.9m/min。
液压系统:本机除截割头的旋转运动及转载机传动采用电机传动外,其余各动作均采用液压传动。
二、工作面基本情况1、2010年3月—5月份EBZ300型掘进机在556水平皮带运输大巷工作面试用期间,巷道岩性为奥陶纪石灰岩,奥灰岩为深灰色、块状、坚硬、裂隙比较发育,岩石硬度系数f=10—12。
2、556水平皮带运输大巷断面及支护:巷道断面为直壁半圆拱断面,毛断面18.4m2,净宽4800mm,净高4000mm,毛宽5100mm,毛高4150mm,拱高2400mm,墙高1600mm;采用锚喷支护,锚杆间排距为1000×1000mm,锚杆选用φ20×2000mm的左旋螺纹钢锚杆,喷层厚度150mm,基础深度100mm。
3、锚杆施工机具:工作面施工顶锚杆眼选用MQT-110/2.5C型风动锚杆打眼机,配合2m长B19型六棱钢钻杆及φ28mm的鱼尾式钻头打眼,施工帮部锚杆选用7655凿岩机(风钻)配合2.2m长B19型六棱钢钻杆及φ28mm的柱齿钻头打眼,顶部锚杆安装采用MQT-110/2.5C型风动锚杆打眼机配合专用联接器进行;帮部锚杆安装采用MQS40/1.8-40手持式气动帮锚杆钻机配合专用联接器进行。
4、喷浆施工机具:采用P—60C型喷浆机、喷枪进行喷浆。
5、作业方式:三班生产,八小时工作制,采用“两掘一喷”的作业方式,每班循环1次(截深0.4米,4刀为一个循环),循环进度1.6米,日循环2次,日进尺3.2米。
6、进刀方式:556水平皮带运输大巷工作面分上下台阶进行截割,上台阶高度2.55米,下台阶高度1.6米,先切割上台阶而后切割下台阶,截割上台阶时先从中部(左帮)切割掏窝槽,然后按照进刀图进行截割;截割下台阶时从底部(左帮)切割掏槽窝,然后按照进刀图进行截割。
7、工作面排矸运输路线及运输设备
(1)皮带运输系统未形成前,排矸采用矿车运输
①排矸运输路线:工作面→东区556水平皮带运输大巷→东区皮带暗斜井→东区皮带机头硐室→驱动硐室→井底车场→副斜井→地面;
②排矸运输距离总长度2000米
556水平皮带运输大巷设计长度1390米,截止5月底已施工960米,该段巷道采用电瓶车运输。
东区皮带暗斜井长度750米,该段巷道采用SQ-1200型无极绳绞车进行运输。
东区皮带机头硐室长度66米,驱动硐室长度62米、驱动硐室末端至井底长度为12米、井底车场长度150米,这四段巷道均采用CTY2.5型电机车运输。
(2)5月底工作面皮带运输系统形成,排矸采用皮带运输 ①排矸运输路线:工作面→东区556水平皮带运输大巷→东区皮带暗斜井→东区皮带机头硐室→东区煤仓→主斜井→地面;
②排矸运输距离总长度1770米。
三、EBZ300型掘进机使用情况
1、安装调试阶段
2010年3月1日EBZ300型掘进机入井,3月12日高标准一次安装、一次调试成功,3月13日开始试运行,通过18天的试运行,完成进尺51.5米。
2、试运行阶段
4月份、5月份、6月份正常运行,4月份完成进尺81米,5月份受东区安装皮带影响,完成进尺62米;自3月13日EBZ300型掘进机投用以来月累计完成进尺194.5米,考虑安装调试时间以及影响时间,单进达到95米/月以上;从以前的炮掘月进尺50米到现在的月进尺95米,取得了阶段性成果,实现岩巷的优质高效掘进,但是目前仍处于试用期间,职工对机器性能及操作技术都还不熟练,需要进一步培训来提高职工操作水平,相信使用一段时间后,岩巷单进水平有望达到月进尺100米~120米。
3、EBZ300型掘进机配套排矸设备
工作面截割下的矸石依靠驱动星轮运输到第一运输机内(第一输送机位于机体中部,是边双链刮板式运输机),第一运输机内的矸石牵引至转载皮带运入矿车,一辆矿车装满后,电瓶车司机向前拉动一个矿车,直到4个矿车装满为止,而后电瓶车牵引矿车将矸石运至指定地点。
4、EBZ300型掘进机在试运行阶段使用过程中存在的主要问题 ①截齿磨损严重 试用两个多月的时间里,我矿先后使用了三种截齿,截割效果比较好的是原装德国进口的CSJ-38-30截齿,但配件数量有限,采购不方便,且成本较高,不能被广泛使用;随后使用了国产截齿,但截割效果不理想且易磨损,最后在厂家的引荐下,我们使用了U135-25NB(凯南麦特)的截齿,经过使用,效果是最好的,但是截齿损耗依然很大,目前一个圆班换10—15个。
②除尘风机效果不佳
截割岩石时,巷道粉尘比较大,EBZ300型掘进机配备的除尘风机存在一定的局限性,不能根据巷道断面大小、压入风量的多少来合理配备机载高效长压短抽式除尘系统,且除尘风机距离短,造成了该机器除尘效果不是太好。
③油管存在渗油现象
试运行过程中,由于截割的岩石硬度高,EBZ300型掘进机工作油压大,所用管路、接头最大承受压力不够,导致机器在运行过程中油管接头常有漏(渗)油现象。
5、EBZ300型掘进机在使用过程中需要改进的建议
①综掘机操作台设计高度不合理,综掘机司机看不到右边与前方地面。
②截割部齿座角度小,截齿磨损头磨边磨尖、齿座容易磨损。③内喷雾装置、油封、水封不好。④对各种油管应进行加压试验。
⑤各部件应承圆弧角,不能是直角,容易磨损电缆油管。⑥油管、接头、油缸堵头位置应处于便于检修位置。
⑦履带螺丝容易松动,难于检查处理,其它螺丝设计时考虑防松装置。
⑧内喷雾、喷头设计时考虑防松装置。
⑨油管接头应杜绝使用生胶带,对丝需精密加工。
经过3个月的试运行,300综掘机掘进基本达到了预期效果;它的投用为岩巷快速掘进奠定了基础,为下一步综掘机与皮带运输线配套创造了条件,在以后使用过程中,不断改进,进一步挖掘综掘机潜力,达到提高岩巷单进水平的目的。
EBZ300型掘进机使用总结报告
回坡底煤矿
二0一0年六月