中石化南化8.7 MPa GE煤气化装置运行总结_中石化煤气化

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中石化南化8.7 MPa GE煤气化装置运行总结

汪泽强,陈兆元,许荣发,朱 勇(中石化南化合成氨部,江苏 南京 210035)2007-09-25 1 概 况

2003年9月,南化启动油改煤项目。工程总投资约4.3亿元(包括上下游的配套改造),两台8.7MPa、ф3200 mm高压气化炉,日产氨1000 t,小时产粗有效气(CO+H2)88200 m3,一开一备运行模式。A炉于2005年底工程竣工,2006年1月11日正式投料,B炉2006年9月建成投料成功。由于净化系统未作大的技术改造,目前装置在约83%的负荷下稳定运行。改造前后原料情况、气体组成及消耗比较见表1、2、3。

南化大化肥气化装置采用GE 8.7MPa部分氧化工艺、湿法水煤浆、激冷流程,黑水处理为开路四级闪蒸,单炉设计产气量(粗气)115000 m3/h(干基)。设计以烟煤石油焦为原料制取合成氨原料气(CO+ H2)。

流程简述流程示意如图1。将烟煤制成59%~62%的水煤浆,和氧气在8.7MPa、1350℃的GE气化炉中发生部分氧化反应,制取原料气,并将富含有效气(约80%)的粗原料气经初步洗涤后送到净化单元。气化炉和碳洗塔排出的炭黑水分别在3.5MPa、0.91MPa、0.15MPa、-0.08MPa下闪蒸降温、回收冷凝液、浓缩炭黑浆后送到炭黑过滤装置,灰水回用(作为粗煤气洗涤用水)。

图1 气化装置流程图试车内容

2.1 运行记录和开工率

2006年1月11日~2007年2月8日,两台气化炉一开一备共累计运行了6720 h,因为A、B炉不同时安装和试车,影响了生产的连续性;同时考虑到公司内的产品平衡(部分新建项目尚未投产或未完成试车)和油改煤项目中未对甲醇洗和变换做彻底的改动,影响了生产负荷,气化炉运行情况见表4。

2.2.试车数据

随机抽取2007年4月26日生产数据作为气化装置分析的依据,见表

5、图2。表5 2007年4月26日0:00~24:00气化装置主要运行参数

注:气体成分均为干基含量。

图2 2007年4月26日气化装置主要运行参数曲线图

表5显示气化炉工况稳定,工艺气组成正常,有效气(CO+ H2)均在79%以上,灰渣中残碳平均约7.8%,初步估计气化反应碳转化率应不低于96%。

2.3 主要消耗(表6)

根据消耗及产量,计算得气化过程的性能指标如下(计算过程略)。

(1)炭转化率

吨氨折2100 m3有效气(CO+H2)根据表4计算的日平均组成 CO 43.36%,H2 36.99%,CO2 19.07%

查得当日干煤总碳含量 72.59%(干基,质量分率)

日干煤总碳 702.9 t;折 58575 kmol/h 当日气化炉产有效气(CO+H2)1628970 m

3当日气化炉产的CO总量 879055.9 m3

当日已转化的碳总量 1265670.2 m3,折56503.13 kmol/h 炭转化率96.5%(2)干煤和原煤消耗

当日产有效气(CO+H2)1628970 m3

有效气(CO+H2)干煤消耗 0.60 kg/m3

有效气(CO+H2)原煤消耗 0.78 kg/m3

(3)有效气(CO+H2)氧耗 0.42 m3/ m3

(4)消耗比较(表7)

表7表明实际原料消耗和设计值基本吻合,原煤消耗高主要是原料煤中的水含量(平均在14%~18%)比设计数据(8%~11%)要高。

(5)工艺气组成比较(表8)

注:表5中实际操作工艺气组成为2007年4月26日各组成的算术平均数,其中CO含量比设计值高11.2%,H2S含量远低于设计值。

(6)其他原料消耗(表9)试车中遇到的问题及处理措施 3.1 高压煤浆泵

多次发生电流超高、堵转等现象,使煤浆流量产生1~10 m3/h的大幅波动,目前已彻底解决。

原因分析

高压煤浆泵进口管线太细,煤浆稳定性较差,大煤浆槽明显有煤浆沉积。

处理方法

对棒磨机所有钢棒逐一检查,用新棒置换出磨损严重的棒和断棒;

适当增加煤浆的粘度,到800~1200 cP;

拟将棒磨机进口筛网由30mm改为20mm以下;

检查和增加吸铁器;

将煤浆泵进口管线由6″改为10″;

大煤浆槽搅拌浆计划下移0.5m;

计划对棒磨机出口滤网改造,防止跑浆;

增加煤浆添加剂流量计;

对高压煤浆泵设备本体和地基进行检查;

与添加剂和煤浆泵供应商进行交流和探讨;

加强煤浆粒度的监控;

投料前,高压煤浆泵提前强制打循环。3.2 高压灰水泵(高压差多级离心泵)

多次发生轴瓦和机封损坏,最小回流减压阀阀芯磨损严重并有断裂现象,目前已彻底解决。

原因分析

每次开泵前准备工作不充分,盘泵、排气方法不正确,切换过滤器时忽略排气,最小回流减压阀长时间高压差操作。经过优化操作和改造后,泵的连续运行时间在8个月以上。处理方法

提前2 h运行辅助油泵;

辅助油泵运行后盘泵;

排气选择在水连续注入泵体时出口高点排气;

过滤器投用前一定排净内部气体,排气时先关闭过滤器出口阀,排气完毕后才打开;

增加过滤器排污口;

对泵的出口压力和流量加强监控,防止泵长时间超过额定功率;

在最小回流减压阀后增加限流孔板;

在最小回流减压阀旁增加带弹簧自减压阀的复线,防止泵启动时超压;

泵启动并且运行正常后尽量全部关闭最小回流减压阀,减轻磨损。3.3 沉降槽耙料机

发生2次严重的轴变形和耙损坏,目前已基本解决。

原因分析

以前参考镇海炼化的运行模式,炭黑过滤机白天运行,晚上停运,导致大量炭黑晚上在沉降槽内积累,耙料机超负荷运行。经过处理后目前已连续运行7个月。

处理方法

准备增加耙杆自提升装置;

炭黑过滤机24 h连续运行;

同时对炭黑过滤机、真空泵和渣浆泵等进行了改造,保证炭黑过滤连续运行;

将耙料机的监控电流由现场引到操作室,24 h监控。3.4 高压、中压闪蒸罐

内部挡板经常严重损坏,导致设备振动和罐壁明显减薄,目前已基本正常。

原因分析

气化炉排水量过大,压差大,排水闪蒸气量大、流速大,导致挡板容易损坏。经过优化操作后,挡板修理周期由1月一次延长到2~3月一次,到目前已连续运行5个月,还比较正常。

处理方法

对气化炉进行优化操作,逐步减少气化炉和碳洗塔的炭黑水排放量,降低减压水流速;

同时投用两组并联的减压阀,降低减压水的流速;

准备对高压-中压减压阀采用类似于鲁南化肥厂的竖式筒体减压阀结构,减少对挡板和罐壁的直接冲击;

准备增加一套闪蒸系统,每台气化炉对应一套闪蒸,不交叉;

每次大修对挡板进行加强、加固、加耐磨衬里处理,还准备考虑在减压阀后增加分布管和孔板,使减压水动量逐级衰减。3.5 其 他

高压煤浆泵因润滑油温度低,曾造成润滑油流量低报警,后润滑油增加伴热;

发生过气化炉烘炉时回火,原因是锅炉给水内漏闪蒸后产生蒸汽,使系统呈正压;

氧切断阀的电磁阀进水,导致氧阀误动作; 高压煤浆泵变频器冷却风扇坏后变频器故障,引起气化炉跳车;

因空分仪表气源压力低,曾导致激冷水阀发生误动作等。4 总 结

(1)煤气化装置在2007年3月将煤气化负荷提到约100%,气化炉稳定运行约4 h。因为净化在原料改造过程中未作大的修改,目前气化炉维持在约83%的负荷下运行,不具备满负荷运行的条件,但在此负荷下,甲醇洗等后续工序的CO2处理量已达到原始设计以渣油/沥青为气化原料的满负荷CO2处理量。

(2)估算以烟煤为气化原料,83%的负荷下碳转化率为96.5%,有效气(CO+H2)平均80.36%,达到设计要求。同时根据3个月的粗渣分析统计,碳含量<10%的样本率在70%以上,估计碳转化率应不低于96%。

(3)现在煤气化炉在7.5~8.2 MPa压力下操作,相对于同样煤种的4.0 MPa气化炉(如上海焦化厂),NH3和CH4生成明显增加[NH3 250×106,CH4为(1000~1500)×106],炭黑水pH值稍低(出真空闪蒸

-罐pH约6.0)。目前气化炉高压运行时,工艺气中炭黑夹带明显减少,并且装置的热损失少,但泄漏率大,闪蒸系统检修的频次较高。

(4)初步估算装置的煤耗和氧耗和设计值吻合,由于未达满负荷,装置的清江水消耗和分散剂消耗高于设计值。由于备用气化炉采用热备,燃料气的消耗较大,目前已开始采用装置放空尾气来取代燃料气。

(5)装置采用一开一备的运行方式,系统可靠性和稳定性较差,同时因为是世界上第一次采用8.0MPa以上的水煤浆气化,设备和仪表选型时没有足够的业绩参考,造成开车初期问题较多,目前装置已逐渐稳定,状况良好。

(6)GE高压煤气化技术商业化可行,技术上没有风险。

总之,利用廉价的原料生产工业用合成气已是大势所趋,希望南化的8.7MPa烟煤气化经验能为广大同仁提供参考、借鉴。

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