关于降低残极率的总结_回采率全年总结

其他工作总结 时间:2020-02-28 01:32:47 收藏本文下载本文
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关于2017年降低残极率的总结

2017年的残极率为14.79%。在此期间,为了降低残极率,在以下方面开展了具体的攻关措施,现总结如下: 第一,新装槽阳极板质量把控。一方面对阳极机组进行改造,阳极机组增加两台油缸加装连体压板,剔除飞边毛刺;恢复阳极板耳厚、耳宽检测功能,提高不合格阳极板检出率。后续将增加阳极称重系统,挑拣出较轻或者超重的阳极板,保证阳极板规格的均一稳定。另一方面机组每班开机前,检查阳极机组设备情况,确认设备无配件缺失和故障方能开机,保证阳极板的整形铣耳质量;开阳极小车人员观察阳极铣耳情况,发现阳极铣耳不到位,及时反馈,保证阳极板的铣耳质量。

第二,加强出装槽班组管理,提高新装槽质量。对出装槽班组进行精细化管理,新装槽每槽对应相应责任人,做到装槽质量追溯,一旦出现问题,考核责任人,提高出装槽人员的责任心。要求装槽人员密切关注阳极板的质量和铣耳情况,发现阳极铣耳不到位或者铣耳长度不达标及时反馈,保证阳极板的铣耳质量。同时,在装槽时,发现单槽阳极所垫铜丝数量大于10根,立即向阳极机组反馈,阳极机组停机检修,保证后续新装阳极板的质量。

第三,加强槽面管理人员的工艺操作,推进精细化管理和积分管理。对所有电解槽划分到具体的责任人,加大奖惩力度,将槽面流量、液位、冲水质量、和残极率等作为员工的绩效考核指标。重点考核槽面管理班组铲粒子人员的重复短路率,提高处理短路效果,同时提高电流效率,降低残极率。定期检查相关工作的完成情况,通过数据的分析和对比,指导员工的操作。

第四,加强电解液管理。每天根据电解化验数据,控制硫酸、盐酸等加入量,将电解液杂质含量控制在标准的范围内。增大净化过滤机滤布的目数,提高净化过滤效果,减少电解液中漂浮阳极泥含量。应对高As的电解液,净液每天至少处理300 m3电解液,适当增加电解液外排量,每日外排100 m3-120 m3,控制二段脱铜后液铜离子浓度在0.6g/L以下,严格考核每班脱砷除杂率;合理优化铜砷比,通过将脱铜电解槽改造成3组脱铜,6组脱杂电解槽循环系统,并将进液方式改成单槽进液单槽出液,以分段脱铜,脱杂的方法,提高电积脱铜脱杂效率,有效降低电解液中的杂质As的含量。净液改造冲水方式,通过将冲水管延长接入每槽,在槽壁上开孔安装自动冲水喷头,实现自动冲水,角度把握准确,并且能实现自动控制,减少了工人的劳动强度,提升了冲水效率,进而提高净液脱铜除杂率。

第五,提高生产效率。每班安排作业人员巡查停电的槽底引上线是否有金属与地面导通,检查槽壁和溢流斗是否有鼓包,开裂、长铜花等漏电情况,及时检修处理,减少设备对地漏电;加强管道和短路开关的巡查维护,防止管道漏液对电缆线、电器设备的腐蚀,减少漏电,提高生产电流效率。生产期间,尽可能减少非计划检修电解槽的次数,缩短停电时间。同时做好机组的预防性检修,减少生产过程中不必要的停机检修,降低漏电风险,提高生产效率。

下一步工作计划,对各工序实施更加精细的管理和考核,改进相关技术设备,并从人、机、物、法、环、测等方面实施具体的措施,进一步降低残极率。

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