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2011年技术总结
1、上内套筒底部测温热电阻TE431、TE432和TE433所测得的实际温度相差甚大,后发现是上内套筒冷却支管的手阀开度不一致。由此联想到出灰抽屉6根、上下燃烧室12根、循环气体6根、上拱桥6根、上内套筒底部3根,以上各类型测温元件安装时需要统一插入深度、插入角度,避免所测得的温度偏差过大。
2、上燃烧室测温电偶TE632的电流信号经过温度变送器放大、传送到PLC模块时,电流衰减,导致监控画面和实际温度相当过大,经过多次排查,是刚玉保护管内进灰过多,结成块状,抽出清理干净即可。在抽出热电偶的时候,旁边空气支管管路刚好挡住,抽不出来;原来在空气支管管路没做保温之前是可以的,后因为做了保温装置,导致抽不出。建议上燃烧室6根测温元件取样口的位置距空气支管在水平上至少留5CM。
3、空气支管的流量在监控画面上比实际流量值小,原因是施工单位把正、负压测的管路接错。而且在安装孔板时,也应注意检查校正孔板的方向,避免给投产后带来不必要的麻烦。
4、2#套筒窑烘窑后上下燃烧室的温度为零度,起初用万用表在现场实测mV值也是为零,加上吉林当天温度在零度左右,因此认为测温设备属于正常;不过烘窑一天后依然为零度,经排查,是温度变送器的量程范围(600~1600℃)不对。
5、2#套筒窑下燃烧实际温度为140℃,经过变送器变送以后监控画面显示100℃。后来讨论发现是设计选型时选择B型热电偶,灵敏度低,贵金属材料比S型的昂贵,并且B型的温度变送器在200℃以下精度不行。因此建议上下燃烧室测温点所用的测温元件,选择S型热电偶,该在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点,长期最高使用温度为1300℃左右,短期最高使用温度为1600℃。
6、2#套筒窑煤气换热后的温度,位号TE402,监控画面显示0℃,经过排查,是其阻丝已断,属于质量问题。不过此热电阻是安装在13米的煤气环管上,不利于维护;建议安装在任一路下燃烧室煤气支管管道上,维护即安全又方便。
7、2#套筒窑节流装置采取的是径距取压,取压口是前1D后0.5D,施工时发现施工单位没有严格按照此标准来施工,作为现场电气技术指导,必须进行督导。建议导压管路长度至少3米,总长不得超过60米;管路与水平面之间应有不小于1:10的倾斜度,能随时排出气体或者凝结水;管路弯曲的最小半径不得小于管路直径的8~10倍。
8、测窑顶负压的压力变送器量程范围是-12~1KPa,烘窑前监控画面是9KPa,后用手操器进行检查,发现量程是0~13 KPa,更改即恢复正常。建议压力(差压)变送器设计时建议配备保护(保温)箱,即能防尘防雨,起到保护设备的作用;又能保温,使设备在适宜的温度下工作,减少测量误差。
9、工业电视的显示器无图像显示,经排查是其配备的外置解码器内部的变压器坏了。建议工业摄像机尽量选用内置解码器,即方便安装又可以减少许多接线,故障点也就减少了许多。
汇报人:李传智
2011-12-27