生产技术部例会0611_生产部每周例会议程

其他范文 时间:2020-02-27 03:16:42 收藏本文下载本文
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生产技术部例会记录

页数:1

会议议题:总结上周工作,列出下周工作计划,分析质量、安全月工作

会议主持:祝世春

参会人员:祝世春、时维金、陈国华、高焕刚、史先雷、王志杰、刘文庆、王君久、孔维静、祝世国、陈会、余朝波、贺永涛、霍庆棒、马宝平、张玲、程远芳、余革新、成营营、李峰(王晓峰、戴国伟、朱瑞营(事假、出差等))。

会议地点:生产技术部办公室

会议时间:2012年6月11日下午3:00(星期一)

会议记录:李峰

会议议程:

工作总结及规划及质量安全月工作分析

时维金:

1.5月26-6月11日,水箱一次合格率达到98%,生产量:500台/天,在编人员87人,在岗人员80人左右。

2.5月15日开始进行库房抽检:每周2次(周三、周六)。结果:4月、5月产品无收缩现象,个别管口等清理不干净。(3月以前的英豪产品具有收缩现象,产品在4月份曾抽查,结果未发现收缩现象)

3.质量月具体做法:

1)晨会形式对员工进行质量意识引导

2)班前、后会议总结分析生产过程中的问题

3)端盖的掉漆率由原来的4%降低到现在的2%

4)内胆焊接,严格按照工艺进行生产,消除了以前具有的焊接部分变色现象

5)不规范操作造成的内胆损伤降低到几乎为0

6)包装封箱胶带的长度经过要求,统一性较好

4.有待继续改进的地方:管口光滑度依然不足

5.细化成本及材料控制,比如发泡料达到精细化控制:返修产品的发泡料再利用,已完成50个水箱底盘

6.对各工段长的积极心态及工作提出表扬

7.下周工作重点:对外观、管口补料部分问题进行重点解决

祝工指示:

1.水箱一次合格率达到98%打破了纪录,需要继续保持

2.消除了内胆工序的野蛮操作,需要持之以恒

3.封箱胶带(包括真空管和水箱)未在根本上解决问题,尤其是真空管胶带的脱粘问题,技术室需参与协助解决此类问题(察看包装箱高度)

4.发泡料废料明显减少,根本在于生产控制。

5.持续库房抽检工作

陈国华:

1.组织开会宣传、引导质量月工作重点及明确各岗位质量点

2.真空管重点控制方面:颜色、应力、排气

1)颜色:王君久、祝世国负责,在设备调试及生产分组过程中控制

2)应力:由陈会负责,根据要求检查应力记录等

3)排气:由孔维静负责,每天检查、监督,对监控进行检查

3.每天发现的问题、总结、宣传在看板上张贴

4.班前、后会议,对生产过程中的问题研讨解决方案

5.发动全员对自己所在的岗位提出质量控制办法

6.一次成品率由原来的98.4%增加至现在的98.83%,尾管掉几率减小了0.4%

7.下周工作计划及重点:

1)继续控制质量,自细节抓起

2)试验、找出镜面发黑的原因并解决

3)质量月之后的持续控制

4)提高安全意识

祝工指示:

1.看板部分内容较原来较为丰富,以后需要及时更新(增加员工想法、好人好事、会议纪要等)

2.班前、后会议目前时间较长并范围过大,以后工段长可针对问题参加单独工序的班前、后会议

3.尾管掉落问题浪费严重,注重个人手法,要求上管、抓管不可以超过2根,并将损耗落实到人(上管人

员)

4.镜面发黑问题与以前真空管有关,此次需要试验现有产品发黑可能性,在试验结果未出之前,着重控制

个人操作手法

马宝平:

1.气动冲床试验并申报设备1台

2.工程水箱车间:补料工装、水箱底部工装、工程丝目焊接

3.点焊机点焊效果并不理想

4.镀膜机改装配件加工完成5.高压发泡枪参与

6.协助于学德制作模具

7.加工一部分桶脱

8.下周重点:设备检查管理

祝工指示:

质量、安全月期间,突出重点设备的检查及保养以及员工的安全操作,数据采集,重点关注发泡枪和数控冲床

王君久:

1.膜层颜色通过镀膜机调节,不同镀膜机色差一致性较之原来有非常多大的提高,通过批次控制,保障了

一批一致。

2.质量月调试黑膜、紫金管增强了一致性

3.英豪的样机在线上随意挑选的真空管,均可以达到一级能耗

4.高功率溅射控制良好

祝工指示:

1.真空管颜色一致性保障单机、工程基本一致性。制定专人负责的奖惩措施

2.应力问题需要严格控制

3.送检真空管要严格保障其热学性能

4.质量月也是安全月,要抓典型,确定关键工序的安全问题:高频、镀膜电源需要注意并持续晨会提示,疲劳、饮酒状态下需要停工劝其回家,并按旷工处理。

贺永涛:

1.水箱各工序要求自检、互检

2.加强巡查

3.丝网印刷效果比原来良好

4.外皮漏料减少

5.内胆不规范操作减少

6.水箱内胆试压确保100%、换水规范

7.去油、去水、贴膜操作规范

8.总结并提出质量月口号

去油去水问题需要坚持,确保新人对特殊要求的岗位要求继续执行,着重关键工序。

史先雷:

1.各工序实现自检、互检

2.实现与材料、各部门的沟通确保质量问题

3.实现材料检验

4.实现不同厂家的材料分类,排除了不同厂家材料差别(颜色、材质)问题

5.打包实现统一放臵,并进行抽检

6.未解决的问题:钻孔毛刺问题依然存在,等待冲孔设备可解决

祝工指示:

1.真空管、水箱都需要进行定期库房抽检,对关键问题进行抽查(色差、支数等)

2.现场没有以前规范,以后需要注重细节问题(比如小车摆放笔直程度),放臵规划,需要制度管理。现场

管理需要有很高的档次,可满足随时参观的需求。注重产品外观、水箱外观、真空管外观在现场的影响

余朝波:

1.现场发泡工序料性统一性良好,无内缩现象出现

2.管口补料无进展,个人建议调整联创的发泡料才能优化补料问题

祝工指示:

余朝波专门负责攻克管口补料问题,需要进行协调的工作及时提出来,确保该工作有效执行

高焕刚:

1.联箱的控制:外观、质量等四方面

2.U型管控制:冲孔改进、U型角度控制、翅片与铜管的配合3.小型系统:盖缝缩颈、外皮的咯伤控制良好

4.工程水箱:定做水箱的保温,定做保温厚度实现了可控制,内底、外底较之以前更加平整安全

5.内胆焊接的焊熘有待进一步完善

祝工指示:

各工序进行细节控制,尤其是外观有待进一步提高

孔维静:

1.外管清洗不干净

2.φ37内管清洗有难度,清洗线清洗不洁净

3.现有接尾管质量及一次合格率提高

4.应力抽检记录完整

5.清洗外管划伤现象加大

6.卡子表面灰尘较多

祝工指示:

1.外管内划伤已经解决,外划伤情况有增加的趋势。需要及时解决,严格按操作细节执行

2.有关现有卡子(含油量、尘土量需要严格控制),对不符合工艺要求的须退货处理

3.较多部分的不合格量为工作过程中的一线人员操作习惯的问题,需要有针对性的解决,操作标准化

陈会:

1.应力方面退火工序增加了挡风板,效果较之以前有很大提高

2.φ58损耗量增大(近期内管清洗线故障频繁造成)

3.组织关键工序进行个人操作比武,排气损耗由原来的每班70-80支降低到现在的十支以内

4.真空管外观一致性增强

5.组织考试、工艺学习、宣讲等

1.强调毛坯管原材料难以清洗的原因

2.强调现场制度的问题(各车间负责本车间的门窗问题)

李峰:

1.完成原材料技术要求、检验标准的修订、补正

2.部分图纸的修订(阳台壁挂未完成)

3.组织原材料质量抽检

4.完成各车间的工艺文件

5.部分专利申请草稿的编制并进行了评审

6.按要求完成各种定做图纸

7.车间部分关键问题的解决建议

8.下车间现场时间不足,下周工作将以车间现场为重点。

祝工指示:

工艺、原材料完成比较仓促,可能有不完善的地方,需要各车间在实际工作中提出相关需要更新改进的地方。

刘文庆:

家用热泵完成,成本不容易控制,是否可利用我厂设备进行焊接和发泡

祝工指示:

深入调查,后期组织相关人员考察,最终要自己生产热泵水箱

工作重点及安排:

1、质量月也是安全月,首先需要重视安全问题,各部门组织相关人员进行自检,王志杰带头每周不少于一次的安全监察,排除隐患

2、水箱补料由余朝波专人负责,一个月为期限,确立奖惩制度(问题解决奖励500-1000元,问题未能解决罚款200元)

3、重点设备定期保养,健全保养记录

4、各车间组织每周不低于2次的入库产品抽查

5、年初预定的节能方案需落实完成,完成的需要形成书面材料。王晓峰负责监督

6、重点问题如膜层颜色一致性要求明确目标,加大检查力度,责任分配到个人

7、黑膜、三靶、紫金颜色进一步控制,性能也需要稳中求进

报送:程总、孙总、程总监

发 :生产各科室

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