不断创新的炼钢能手_转炉炼钢技术的进步

其他范文 时间:2020-02-27 03:07:00 收藏本文下载本文
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不断创新的炼钢能手

1989年,郑久强从唐钢技工学校毕业后就来到唐钢第一钢轧厂转炉车间工作。工作中,郑久强不怕苦、不怕累,入厂仅一年,他就被提拔为炼钢二助手。1993年10月,郑久强又被破格提拔为炼钢炉长,成为唐钢最年轻的炼钢炉长。

在担任炉长期间,郑久强认真总结前辈多年的炼钢经验并结合自己的实践体会,创立了三计算、两控制、四观察的“三二四”炼钢法,结束了第一钢轧厂建厂50多年来完全靠经验炼钢的历史,开辟了理论联系实际、由经验炼钢向科学炼钢转变的新路。

1998年,唐钢根据市场需要开发生产了一系列低合金品种钢,但由于多方面原因,低合金钢的正品率还不到50%。郑久强经过潜心研究,首创“519”低合金品种钢冶炼操作法,使正品合格率一下子提高到95%以上。

溅渣护炉工艺是转炉炼钢护炉的新技术。为了早日掌握这一新工艺,郑久强带领炼钢小组反复实验,请专家授课,经过不断努力,现在他不但完全掌握了这一新工艺,还对此进行了完善、优化。通过新技术应用,转炉的炉龄由6000炉提高到18349炉。整个炉役不补炉,每年不仅可以节约1000多吨补炉材料,还挤出100多小时炼钢时间,仅此项技术每年就多创收2000多万元。

2002年,全国炼钢职业技能大赛上,郑久强以总分第一的成绩摘得全国炼钢状元,同时被授予全国技术能手称号。

郑久强原来只有技工文凭,通过自学拿到了冶金专业本科学历。1995年,在总结炼钢经验的基础上,他创立了“两控制、三计算、四观察”炼钢方法,结束了一钢轧厂建厂50多年来完全依靠经验炼钢的历史;1998年,经过潜心研究和探索,首创了低合金品种钢冶炼操作法,使正品率由过去的不足50%跃升为95%,当年为公司创造经济效益800多万元;2000年,他又摸索出“焊条钢冶炼两步脱氧法”,实现了在大转炉、连铸工艺条件下焊条钢的批量生产。2007年5月,郑久强又为炼出低碳电工钢攻破硫含量控制在10%以下的技术难关。

近几年,节能降耗是钢铁企业亟待破解的难题。郑久强主动请缨加入公司技术攻关小组。他没日没夜地泡在炉前进行实验,仔细捕捉调渣控温的最佳状态与时机。终于,实验成功了!利用改进后的技术护炉,实现了全程不补炉,每年仅节省补炉料一项,就增创效益2000多万元,达到国际领先水平。

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