2001年8月开展“空气净化工程——清洁汽车行动”以来_汽车空气净化系统

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1999年4月开展“空气净化工程——清洁汽车行动”以来,我国CNG加气站及汽车有了极大的发展。据统计,到2005年6月我国共建成CNG加气站约535座(含油气合建站),CNG汽车约14万辆。

通过“十五”期间各重点推广应用城市(地区)认真抓好CNG加气站的运行实践,取得了不少经验和成绩。但根据对大量加气站的调查结果,CNG加气站及汽车的运行中也存在一些安全隐患问题,有必要引起重视并加以改进。加气站安全事故分类统计分析

在本次调研中,共在34个站收集近年共发生的100起安全事故资料。按事故的损失及性质,可分为重大事故及一般事故。其中重大事故(爆炸、燃烧、泄漏)事故10起,占总事故的10%。一般事故主要是指关键性零部件严重损坏、设计存在缺陷、材料不过关、加气站的硫化氢及水质腐蚀导致部件失效或设备报废等。总的直接经济损失约240万元。从调查的情况分析,加气站发生重大安全事故的类型主要有爆炸、爆燃、泄漏等,占事故总数的10%,其造成的直接经济损失占事故总损失的80.4%。一般事故发生的直接原因有设计问题、产品质量问题、自然腐蚀、卡套脱落、冰堵管道等。另外,安全拉断阀失效导致高压软管拉断或泄漏的事故在调查中也占了较大的比例。

在加气站所配置的各大系统中,发生的安全事故主要集中在售气系统和高

空气净化工程

压储气系统,其次是天然气压缩系统,占事故总数的90%。各系统发生事故分别占事故总数的56%、22%和12%。在售气系统引发的56起安全事故中,电磁阀、质量流量计、加气枪开关或显示器失效、安全拉断阀等关键部位引发事故占46起,占安全事故总数的46%;因气质质量不合格,严重损伤关键部件

诱发安全事故4起,占事故总数的4%;其它部件诱发6起(含卡套脱落1起),占事故总数的6%。加气站高压储气装置引发的安全事故共有22起,其中站内气瓶4起,地下储气井18起,分别占事故总数的4%和18%。调研所得CNG加气站事故整体情况统计见表1。表1 CNG加气站安全事故统计表 发生部位 设备事故

事故原因 站外 储气瓶 售气机 压缩机 净化设备 高压管线 汽车气瓶爆炸爆燃 6次/汽车

加气站气瓶爆炸爆燃 16只报废 4次/540只报废

各种卡套脱落泄漏......10次/50井 1爆炸 1燃烧 储气井套管串动、水泥裂口...8次/80井

售气机电磁阀、流量计等部件损坏报废....45台次 售气机拉断阀失效(拉断高压管)......10台次 压缩机严重震动报废............1台次

压缩机中冷管裂口报废、高压缸气环损坏.......8台次

压缩机监控系统冰堵等...............2台次

合计 6次/汽车; 22次/540只 56台次 12台次 无 4次;腐蚀报废更换 报废瓶16只 瓶报废 2 气质问题

2.1 出站CNG的水含量状况

在GB 18047《车用压缩天然气》的所有组分要求指标中,水露点是最重要的一项指标。但是GB 18047-2000标准中

出站CNG的水露点超过GB 18047技术要求规定的约占85%

脱水后的CNG水含量超标,与脱水装置再生后的有效吸附容积和再生操作规范有很大的有关系。再生气体温度对分子筛的脱附效率和再生后的有效湿容量影响很大。目前,国产的脱水装置,由于分孖筛的耐热强度差,再生气体加热温度只能控制在230℃以下,因此,分子筛脱附效率及有效湿容积很难达到设计指标,所以在脱水周期末的CNG水含量极易超标。但是在海南省及银川市调查的两个母站,由于采用进口的脱水装置,分子筛在再生温度280℃条件下不粉化,不结块,再生效果很好,出站CNG的水含量都控制在10ppm以下。因此,当前应着重首先解决脱水装置分子筛的耐高温,耐高压的问题,再解决脱水装置的其他各项参数匹配问题。2.2 出站CNG的硫化氢含量状况

美国腐蚀工程师协会(NACE)认为可导致井管出现“氢脆”的H2S浓度与储存气体的压力有关,并有近似对数线性反经关系,储存气体的压力越大,不发生“氢脆”的H2S最高容许体积浓度越低。

在车载气瓶最高工作压力为20MPa条件下,不发生“氢脆”的硫化氢最高容许浓度约为15ppm,而在储气井的最高工作压力25MPa条件下,不发生“氢脆”的硫化氢最高容许浓度约为12ppm。根据GB 18047规定在标准状态下硫化氢含量不大于15mg/Nm3,对应的体积分数约为10ppm。因此,严格执行GB 18047,储气装置的“氢脆”是可以避免的。但是在调研的135个加气站中发现,大约有45%的加气站在线检测硫化氢含量超过了15ppm。

2.3 关于气质的在线检测装置问题

根据对135个加气站的调查,其中有45%的站没有安装微量水分分析仪等检测设备,有42%的站没有安装硫化氢在线检测设备。有些加气站即使安装了在线检测仪,由于没有法定检测单位,没有明确规定的检测周期,很多装置是建站时装上后,就再也没有校验标定过,形同虚设。

考虑到CNG气质可能受子站的不干净的储气装置污染,污染建议设计单位今后设计子站时,在设计布置图中应考虑配备微量含水检测仪及硫化氢检测仪。

通过对13个省、市的气质监督体系调查,只有长春市建立了有效的监督体系,有体系、有机构、有设备、有监督周期,有气体质量的监测标准。四川省、海南省的质量监督体系也正在完善过程中。其他大部分省、市都没有原始记录,气质监督体系尚未建立运行。关于加气机的安全问题

根据统计,在CNG加气站发生安全事故频次最多的环节是在加气时由于加气工或驾驶人误操作,导致加气机被拉倒或者加气枪高压管被拉断。因此,加气机的安全防护装置使用可靠性的问题值得注意。一是加气软管管路应设置安全拉断阀,并且保证在不大于400N的分离拉力作用下可以分开,分离的两段立即密封,同时可以重新连接,保证加气机继续正常使用。二是要真正安装使用拉断阀,有的加气机上实际上是安装的钢球定位结构式的快换接头来代替的拉断阀,而快换接头的分离拉力是不稳定的。在出厂时应设置只有质检机构才有

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权调整的加铅封的限压装置,使加气机供气超过额定压力时,能快速切断供气,确保不能超压加气。在实际调查中,很多加气站存在超压加气状况,很多驾驶人和加气站都希望超压加气,以增加一次充气的续驶里程和增大售气量,但这对公众安全是十分危险的,因此,应当由质检机构加以监管。关于气瓶检测问题

在所调查的13个省、市中,有7个省、市有比较完整的气瓶检测线,6个省、市还在筹建中,或者没有筹建。气瓶检测周期国家已有明文规定,在些储气井在使用过程中,出现井管慢慢地向上爬的现象,甚至出现处理一次后,又继续上爬的现象;有些储气井在使用一段时间后,出现气井有下沉的现象。对于上述两种情况,如不及时处理会造成连接管线破裂拉断,联接接箍松动生冲管事故,导致大量气体从井内叶喷出,其后果也是较为严重的。此种情况多数是由于固井质量不良所致。6 影响储气井寿命的几个主要因素 6.1 储存的天然气气质不佳

正如前面所述,在调研的138个加气站中发现,大约有78%的加气站气质不符合国际要求,大多是水含量太高,另外是硫化氢含量超标。一些加气站前置除尘装置除尘不净,使高压管线或阀门组件堵塞或失效,储气井排污管道的堵塞。积水、杂质沉积及脱硫不净导致复杂的再化作用,使储气装置局部壁厚偏小或脆化。全国发生的85起气瓶爆炸事故,主要是由于气质超标,导致腐蚀、“氢脆”引发的。

6.2 井管材料不符合相应的技术标准

根据SY/T 6535规定“井筒应采用符合API SPEC SCT的要求,套管钢级应为TP80CQJ”,同时还规定“下井的井管应有质量证明文件,试压合格报告等表示其质量完全符合设计要求的文件”。可是,在实际CNG加气站储气井的建造工作中,有不少使用的是日本井管,个别的甚至使用石油部门用过的废旧井管。有人以为进口井管的质量会高于国产的TP80CQJ级井管,这有一个认识上的差

异,实际上除了我国以外,世界上还没有别的国家专门开发用于地下储气井的专用井管。一般的进口油井井管在化学成分控制和机械性能要求方面,均不及TP80CQJ级井管。即使是采用储气井专用井管,也要注意检查各项技术指标是否完全合格。比如实践中也曾发现其壁厚超过下差的问题,以及强度偏下差问题。最近有几口TP80CQJ级井管出现泄漏,有专家分析可能是强度指标偏低,下差若不及时发现更换,也将影响储气井的使用寿命。

6.3 固井不到位,下部未形成油井水泥筒体的封闭圈

储气井井管一般均未作外壁防腐,如遇地下水中含有酸、硷等腐蚀性物质长期接触,就会产生严重的外腐蚀,乃至酿成爆管升空事故。图2所示的事故井管,其破口处外壁严重锈蚀的痕迹清楚可辨。

6.4 储气井排液管堵塞,积液将腐蚀套管内壁

早期建成的的储气井排液管因种种原因造成堵塞而无法排出井内积液的现象并不少见。如某加气站总水容积为12m3的6口井的排液管全部堵塞,在进行更换改造过程中,一共排出积液约2m3,相当于减少整整一口井的储气能力。加强CNG加气站及汽车安全管理的几点建议

一年来全国已先后发生4起储气井事故,其安全隐患正日益凸现,尤其是固井问题解决不好而导致井管上窜或冲出现象是十分危险的,另外地下储气井的检

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测和排污管堵塞等问题也始终没有得到彻底的解决。因此,提出以下几点建议和意见:

7.1 对现有井管储气应作一次全面普查,确保其安全可靠使用

SY/T 6535规定,全面检测周期为6年。目前已有上百口井使用期已超过6年,尚无法进行井筒的无损探伤和测厚检测。因此,对储气井井筒进行无损探伤,测厚手段的研发已是十分紧迫的问题,这将对储气井的安全使用和寿命评价起

到至关重要的作用。当前至少可以着重检查建井施工档案,对储气井安全状况作出评估。

(1)查证记录固井水泥所采用的标号、用量,根据水泥浆注入量换算固井深度;

(2)井管和封头采用的材质以及防腐状况;(3)排污管下入深度。

7.2 对今后井管储气技术应进行探讨

目前,大多数的储气井采用的是潜水泵灌浆固井。这种方法,有的是直接用潜水泵将水泥浆灌入环形空间;有的是将一定长度的胶管绑扎在井管上,随井管

一起下到井内,井口端的胶管与潜水泵连接后将水泥注入环形空间内。当然,后一种施工方法的确要比前一种施工方法有所进步,主要是它比前一种方法潜入储气井筒外环形空间的水泥浆要多。但是,这两种方法都可能达不到使全井井筒与井壁问环行空间全部用油井水泥封固。由于地层构造的复杂性,地下水的作用等,在钻井扰动作用下,形成井壁垮塌是常有的事。无论是用潜水泵灌注还是人工浇灌,在压力较小的情况下,泥浆的差异性,压力小不可能穿过垮塌物(段)到达设计位置,往往只能将泥浆固在井口段。前述某加气站储气井事故发生后,对储气并固井检查结果也验证了一点。因此,建议:(1)在水容积确定后,设计深度建议不超过120米。

(2)上部30~40米必须加大一级钻头尺寸,下入井管。钻井尽量采用清水钻井,如用泥浆则钻井进泥浆比重不宜过大。

(3)灌入固井水泥,必须采用油井专用水泥,应优化选择比重。(4)下部封头材质采用抗硫性材质,而且要加强防腐措施。

(5)固井后采用声波测井方法确定其固井状况,测定井下含水冇的状况。(6)丝扣联结的密封脂要采用专用密封脂。(7)改进现有的排污管,管径应加大至20mm以上。

7.3 建议各CNG加所孤立点末因地制宜,在用地紧张的繁华闹市应以采取地下储气井为主,但要随时注意检测储气井的外观,注意固井水泥是否有裂纹或松脱、储气井套管是否有窜动;在用地不太紧张的较繁华地带或城郊结合部,推荐采用储气罐;除生产规模较小的加气站外,不推荐采用储气瓶组。

7.4 建议修订车用天然气标准的水含量检测方法,或者尽快等效采用ISO/TC 193/SC 2提出的《水含量和水露点关系》国际新标准,使对CNG水含量的监测更具有可操作性。

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7.5 加强CNG汽车安全管理

CNG汽车逐年增多,特别是由非专业驾驶员使用的非营运CNG车辆也不断增加。CNG汽车的高压安全性、泄漏安全性问题必须给予更高度的重视。建议在汽车安全年检时,应强制要求CNG汽车必须先行到指定的CNG汽车专业修理厂对储气瓶组安装稳固状况、高压卡套的紧固情况等专用装置系统进行专项检测,确保燃气系统技术状况安全可靠。

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