SS3G5203机车击破分析报告由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“ss7e机车应急处理办法”。
SS3G-5203机车55#阀过量供给击破分析报告
一、机车故障概况
2010年8月21日,SS3G-5203机车在运用过程中,55#调压阀发生过量供给现象,当乘司机应急措施得当,维持到段后将55#调压阀进行更换。2010年8月30日,成都机务段何明华、郑立机班,执乘成昆线87441次货物列车,机车SS3-5203,编组:52辆、总重1166吨、计长62.7。本次列车燕岗2:38分正常开车,运行到共和出站后速度达67公里/小时时发现列车管达660KPa,准备维持进站,前方发现有行人在道心中行走,鸣笛不下随即回手柄采取减速措施,列车管减压200kpa,列车于5:05分停于K229+372米处,并向峨边车站汇报,按照过量过给处理程序将列车管管压调至700KPa,充满风后减压200KPa,将列车管管压调整到600KPa,充满风后再次减压200KPa,随后将列车管管压调至到500KPa,充满风后又减压140KPa,故障仍无法消除,车站告知检查全列车列车制动情况,经检查列车全列无法缓解,列车全列完整,于5:47分通知车站请求救援,并按照规定进行防护,救援列车于6:35分连挂完毕,仍无法缓解列车,汇同车站人员将全列车车辆副风缸排风、处理完好后,于7:07分动车,7:18分到达峨边四道停车。(因列车停车地点手机无信号,无法向机车调度室汇报)。区间停车2:01分,占用区间2:17分。
二、机车修程及现场情况:
2010年8月12日洛阳机车厂大修1次,修后走行9037公里;
该车从2010年8月21日 至8月30日期间连续2次发生均衡风缸过量供给。
三、机车到段检查情况及原因分析:
SS3G-5203机车8月12日,55#调压阀发生均衡风缸过量供给,当乘司机应急措施得当,维持到段后,段方将55#调压阀进行更换。8月30日,55#调压阀再次发生过量供给,根据乘务员事故报告和监控数据分析看,机车确实发生了均衡风缸、列车管压力过量供给故障。根据制动机原理分析,均衡风缸压力先于列车管压力过量供给只有二种原因:一是检查电空阀非正常得电或卡滞,勾通了总风到均衡风缸的供风通路;二是55号调压阀本身故障造成的过量供给。经查该车检查电空阀已拆除,故不存在第一种原因,因此可以断定本次机车故障为55号调压阀故障造成的。
查阅监控数据:
4:59:25,列车管压力500KPa、均衡风缸压力480KPa(列车在共和站开车); 4:59:28,列车管压力510KPa、均衡风缸压力520KPa; 5:00:35,列车管压力640KPa、均衡风缸压力660KPa; 5:01:00,列车管压力660KPa、均衡风缸压力660KPa;
5:01:00—5:04:51,列车管压力660KPa、均衡风缸压力660KPa,未变化;
5:04:53—5:05:03,减压至列车管压力520KPa、均衡风缸压力400KPa;5:05:13,列车管压力460KPa、均衡风缸压力400KPa;
5:05:14—5:05:49,缓解至列车管压力490kPa、均衡风缸压力500kPa; 5:05:59,列车管压力510KPa、均衡风缸压力500kPa。
通过查阅监控数据,做出分析如下,在4:59:25~5:01:00短短1分多钟期间,均衡风缸压力从480kPa过量上涨到660kPa并稳定,基本可以做出调压阀阀口被异物垫住,造成均衡风缸追总风现象。自5:01:00~5:04:51列车管压力660KPa、均衡风缸压力660KPa,未变化,是由于乘务员发现有行人进行减速,将调压阀内部阀口异物吹走,均衡风缸停止上涨,所以该车回段后反复试验未能发现过量供给现象。结合在吹扫机车管路中出现有异物情况,可以做出结论如下:造成本次机破的直接原因是55号调压阀进风阀口被锈渣垫住造成。
四、责任分析:
1.55号调压阀进风阀阀口被锈渣垫住,是造成本次机破的直接原因。2.机车发生故障后,乘务员没有按职教科2010年5月第2期业务培训专刊中“运行中列车管发生过量供给的原因及处理方法”进行处理,属于应急处臵不当,造成了事故影响扩大,应负一定责任。因此次要责任定责西昌运用车间。(段方意见)制动管过量供给的消除方法如下:
现象:均衡风缸及制动管过量超过规定压力,甚至与总风缸压力一致。
处理:
1、发现制动管过量供给时,应立即关闭157塞门并转“空气位”操纵(此时应将操纵节空气制动阀的调压阀调整至过量供给后的压力值)。
2、利用途中调速或停站时机,按“减二充一”的方法消除过量供给。具体方法为:每次施行200kPa的减压,将调压阀调整至大于均衡风缸减压后的压力值100kPa后调压阀调至均衡风缸的规定压力为止。
五、现场查证
1.对机车组装车间制动班检修的???机车进行现场查证,查证情况如下: 2.对机车组装车间综合班检修的???机车进行现场查证,查证情况如下: 3.对内燃解体车间气阀柜煮洗进行现场查证,查证情况如下: 六. 整改措施如下:
1.卡控气阀柜解体工序,要求管路解体到每一个部件。负责人:刘开云
2.卡控气阀柜管路检修工序,要求解体冲洗后的管路进行逐根吹扫、检修,保证管路内部洁净,油漆后进行防护。负责人:田金才
3.卡控内燃解体清洗,气阀柜管路不允许煮洗,只能用高压枪冲洗。负责人: 4.卡控气阀柜组装工序,管路装车前,必须用高压风进行吹扫,气阀柜试验后及时进行管口防护。负责人:张吉军 逯秋剑
内燃总装:张吉军 2010.9.10