041599管理评审材料生产过程控制(生产技术部分)状况_生产过程质量控制管理

其他范文 时间:2020-02-27 00:17:59 收藏本文下载本文
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生产过程控制(生产技术部分)状况

生 技 处

生技处根据总厂新版《质量手册》QM-2002中‚质量管理体系职能分配表‛规定,在总计32项 ‚体系要求‛中有31项是与本部门有关的职能,其中13项规定为本部门的主要职能。今年以来,本部门按照2003年管理评审厂长提出的要求,在质量体系运行中主动找差距,严格按质量认证要求实施长效管理,在促进本部门整体素质提高和管理工作规范化等方面做了一些工作。现在就以生产实现过程中的‚生产过程控制(生产技术部分)状况‛为主线,汇报如下: 一.产品实现的策划

根据《产品实现控制程序》QP-07-2002对产品实现策划的相关要求,近年来我们编制(修订)和发放全厂各装置(车间)《工艺卡片》17份,编制(修订)和发放《各装置分析项目化验分析频次》等工艺文件8份,编制或组织编制和发放全厂各装置《各岗位作业指导书》123份,目前合计纳入质量管理体系的各类工艺文件已达148份。

今年年初我们按程序要求,组织了包括‚原料性质‛、‚原辅材料性质‛、‚工艺流程示意图‛、‚工艺操作指标‛、‚馏出口质量指标‛等内容的全厂各装置《工艺卡片》的年度修订工作。在今年6月份气体分离装置开车之际,制订了该装置的‚操作指标‛、‚馏出口质量指标‛和‚分析项目分析频次‛。另外针对今年以来加工的越南白虎油、西江油、广东番禹油、文昌油等不同原油品种,组织技术人员有针对性地制定加工方案。通过以上工作,使我们策划的工艺文件满足产品实现的适宜性和充分性得到保证。二.生产的控制

我们在《产品实现控制程序》中规定:‚《工艺卡片》为工艺操作的主要依据,其中的‘工艺操作指标’、‘馏出口质量指标’等工艺指标不得随意更改,若确需更改,应填写《工艺指标变更通知单》,并经生技处负责人批准后生效。今年以来,为适应不同原油性质的变化和市场需求的变化,开发新产品和优化产品结构,装置的生产方案变化较为频繁,工作中我们及时调整各生产装置的生产方案和操作参数,并坚持按《产品实现控制程序》规定的要求下达《工艺指标变更通知单》,今年以来针对加工白虎油、西江油、番禹油、文昌油和PL19-3等不同原油、针对减粘装置和改性沥青装置试生产等不同生产方案共向各分厂(车间)下达《工艺指标变更通知单》30多份,使工艺指标得到有效控制,馏出口产品合格率均保持较高的水平。

在实际生产的控制中按《产品实现控制程序》的相关要求,生技处工艺人员对操作指标执行情况经常进行检查,并做好了相应的检查记录,截止8月底共进行上述检查38次。同时每月按《操作指标的管理规定》中所规定的方法对检查结果进行统计计算和考核。通过严格检查和考核,今年以来各分厂(车间)的操作指标综合执行率保持在96.38%以上,全厂操作指标综合执行率保持在98.71%以上,实现了工艺操作指标执行率≮95%的二级目标,从而保证了生产过程的工艺控制处于受控状态。三.生产过程的确认

根据《产品实现控制程序》的有关要求,各分厂(车间)工艺人员每月都对本装置的生产过程进行月度分析,生技处工艺人员每季对分管装置的生产过程进行季度分析,最终编制出《生 产技术季报》,为确认和改进各装置生产过程对产品实现的能力提供依据。

对于生产过程中的关键工序,我们设立了必要的关键工序控制点,采用统计技术进行计算分析和控制,平时负责配合质监处对关键工序控制点的运行进行审核,为确认和改进各主要装置关键工序对产品实现的能力提供依据。

根据《产品实现控制程序》对生产操作记录的要求,我们在对工艺指标执行情况进行检查的同时,抽查生产操作记录的填写情况;另外还把生产操作记录的填写情况作为‚岗位优胜竞赛‛活动的一项重要内容,每季组织对全厂各岗位生产操作记录的填写情况进行评比,使生产操作记录符合程序要求的整体情况得到提高。

四.去年评审及今年内审问中题点改进措施的落实情况

问题点⑴:重油催化裂化装置液化气铜片腐蚀指标正常情况下能保证合格,但当原料油硫含量偏高时,上述指标时有不合格现象出现。

改进措施:在该装置液化气脱硫设施后面增设液化气精脱硫设施,采用液化气无碱固定床脱硫工艺替代原碱洗流程,从而使液化气得到精脱硫,以确保其指标达标。

落实情况:该设施于去年9月13日应用于工业生产。从近一年来的运情况看,该液化气精脱硫设施应用比较成功,液化气总硫含量由脱前的240-300mg/m降为脱后的70-140mg/m,总硫脱除率>50%,液化气铜片腐蚀由过去的不稳定合格到现在的稳定合格,同时由于减少了用碱量,降低了污水处理费用,减轻了职工劳动强度。

问题点⑵:酮苯装置回收系统油回收升膜加热器由于换热面积过小,影响到溶剂的回收和装置加工量的提高,同时也制约了产品质量的提高。

改进措施:在10月份酮苯装置大修中对上述加热器和所用的供热管线进行改造,以期降低溶剂消耗,提高装置的运行质态,为其产品质量的稳定提供可靠保证。

落实情况:在去年10月份酮苯装置大修中,将升-

2、升-6加热器改为高品位直供蒸汽,同时增加了升-2换热面积。近一年来的实际运行表明:装置加工量由以往的8-11m3/h提高至11-13m3/h,溶剂消耗下降近1kg/t,同时消除了由于加热器温升不够给产品质量带来的影响。

问题点⑶:石蜡制品公司冷冻装置的冷冻套管和板框均已使用多年,由于设备陈旧,生产中存在工艺参数调节困难、介质泄漏等问题,对其产品质量存在潜在不合格因素。

改进措施:总厂已于去年7月份专门成立了石蜡制品公司冷冻技术改造领导小组,对其陈旧设备进行更新改造。

落实情况:在今年7月底,装置设备安装调试全部结束,8月份一次开车成功。改造后的新冷冻装置处理量由原来的15万吨/年提高到2万吨/年,同时自动化程度提高,产品质量稳定,工作环境有了根本改观。

33另外通过今年的两次ISO内部审核,发现本部门在质量管理体系运行中还存在如下相关问题:

《石油化工类产品标识管理规定》为作废文件,未按程序中规定收回,这说明本部门文件管理工作还存在漏洞。

针对这一问题,我们首先是 ‚举一反三‛,检查其它相关作废文件的登记情况,同时已于8月9日前按程序规定收回了上述作废文件。

我们将在今后的工作中继续不断找差距,严格按质量认证要求实施长效管理,以保证本企业质量管理体系的持续改进。

2004年9月

250t/h污水处理场二操岗位作业指导书 250t/h污水处理场一操岗位作业指导书 地面火炬岗位作业指导书 班长岗位作业指导书 提浓内一操岗位作业指导书

SBA合成与精馏内主操岗位作业指导书 MEK内一操岗位作业指导书 外主操岗位作业指导书 外一操岗位作业指导书 外二操岗位作业指导书

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