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XX车间技术室一支年轻充满激情与活力的队伍,一支在工艺道路上探索成长的队伍,一支在学习中创新的队伍,这支队伍8名成员的平均年龄不到30岁,就是这样一支年轻团队,却在两年里连续荣获公司“节能降耗先进室班组”称号,2011年荣获“学习型室班组”称号,2012年荣获公司“先进班组”和四川冶煤机电系统优秀室组“工人先锋号”称号。技术室主要负责工厂天线、前端、电源、射频电缆、电感器的装调工艺技术工作。工作中大家注重产品质量,成本意识强,产品从科研到试制,从装配调试到高质量产出,全过程贯彻节约成本意识,每一阶段工艺都经过细心规划,严格控制。紧密围绕生产和管理的薄弱环节,开展技术革新和质量改进,以达到节能降耗的目的。节约已成为他们的一种工作习惯。在日常管理工作中,他们精益求精,细处取细,不放过一个细微的环节,短时间不用电脑启用“待机”模式,资料双面打印,饮水机里水开了及时断电,每天下班检查电脑、空调开关,确认都关掉才下班。大家伙以身作则从自己岗位做起,杜绝浪费一张纸、一度电、一滴墨,杜绝长明灯水长流,以积少成多节约成本。
在2012年,某型信号避雷器生产任务重、周期短,每件产品从装配到最后产出,需要对电路连接关系进行23次测试,因为没有专用的测试设备和测试仪器,所以只能两个人采用万用表进行测试,测试时间长将直接影响信号避雷器的生产周期。技术室为了保证产品保质保量的完成生产任务,专门针对该产品测试时间长的问题开展了工艺技术创新活动,制作了电路控制盒和测试软件,通过电脑将电路控制盒与测试软件联接进行测试的《电缆通断短路测试系统》。使用该测试系统进行测试,速度提高了90%以上,准确度达到100%。不仅保证了信号避雷器高效率、高质量地完成,还节约了3万余元的生产成本费用。《电缆通断短
路测试系统》通过改进优化,被广泛的应用到其他项目,为工厂节约生产成本做出很大贡献。
今年,在某型天线外罩质量问题中,与相关部门同时进行了系统地分析试验,提出了有效地返修路线和返修工艺技术,减小产品报废质量损失,针对出现的质量问题对工艺流程的技术进行了改进,提升了产品实物质量和质量的可追溯性。目前,技术室通过应用新技术、新方法,从生产过程、工艺技术创新和质量改进方面开展了以节约成本、降低消耗提升产品质量为目的QC小组活动3个,“五小成果”和“合理化建议”20余项。在实际工作中,大家伙紧密围绕节能降耗和提高产品质量展开各项工作,为车间能顺利完成每年的节能降耗目标而努力。技术室为了很好地推动节能降耗工作深入开展,指定专人负责车间节能管理工作。负责宣贯执行上级有关节能降耗的方针政策、法令法规、规章制度,并根据上年度节能降耗工作的开展情况,从实际情况出发,制定切实可行的节能降耗实施计划。再将节能降耗工作分配到具体的项目,落实到具体的负责人,确保车间节能降耗工作落到实处。定期组织全员进行节能意识培训,让节能降耗的思想和理念深入到每个员工的脑海,让全员形成厉行节约、做我做起的良好习惯。
节约降耗,其实并不是要求我们做出什么丰功伟绩,只需要我们立足岗位做一个有责任感、荣誉感和使命感的XX人,抓住点滴时间,刻苦钻研业务技能,向精细严管理要效益,只要付出辛勤的劳动,就一定会找到节能降耗的有效途径。