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2010-2013年炉况异常汇总9
2011年3月10日5#炉无计划休风炉况艰难恢复;
(一)事情经过;2011年3月10日,夜班4:32分因热风总管处;
(二)炉况恢复;送风后高炉前期恢复比较顺行;
(三)原因分析;
1、2月份5#高炉炉温低于0.3%的低炉温过多(;
2、高炉无计划休风后的恢复,高炉操作方针虽有计划;
3、工长在对崩塌料的认识不足,处理不及时,特别是;
4、工长在处理高硅时,有盲目加风降
2011年3月10日5#炉无计划休风炉况艰难恢复
(一)事情经过
2011年3月10日,夜班4:32分因热风总管处施工人孔冲开,工长及时拉风,启动紧急休风程序,致使14个风口灌渣。后在分厂积极组织、协调下,历经11个小时抢修,于15:11分复风。
(二)炉况恢复
送风后高炉前期恢复比较顺行。矿批9t,热压小于100kpa,负荷4.0。11日14:16分逐步开始加风至170kpa,扩矿15t,负荷逐步加至4.32,另外炉前此时更换打泥机构,炉内憋风严重,在开口后高炉塌料至4.3m,班中逐步赶料线恢复正常,同时热压维持180kpa。3月12日夜班接班炉温较高[Si]:1.2%,顶压稍有波动,风量偏大,于3:39分突然崩料4.10m,料不动,工长减风赶料线,4:26再次塌料至5m,5:48分挂料,减风p热=60kpa处理,此时高炉料柱较死。加空焦3批,缩矿9t,停氧,负荷退至3.8,风口灌4个,加空焦3批,高炉炉况失常。11:06分高炉挂料坐料后,加循环焦:10k+5p+5k+5p+3k+3p+3k,负荷3.0。高炉下料全靠崩、塌料。热压维持在80kpa。20:00左右组合料到达风口,炉温起[Si]:1.1%,但料仍不动,高炉加风过急,吹出管道,崩料后再次加入组合焦5k+5p+3k+3p+3k+3p。待13日白天组合料3k+3p共加18批,每批加白云石150kg。20:25分高炉开始转好、料动,热压:80kpa维持,待炉料一循环后,高炉逐步开始加风。14日16:13分热压加至200kpa,高炉炉况基本维持。15日夜班4:27分因高炉柱塞阀故障,高炉乘此机会休风更换了7根被渣直吹管。6:44分复风后逐步加风恢复。此次高炉复风恢复后出现反复的炉况处理共耗时78小时,共加焦碳176t。
(三)原因分析1、2月份5#高炉炉温低于0.3%的低炉温过多(51炉次,占总炉次的9.26%),高炉炉墙及炉缸产生了一定量的粘结物。加之3月10日由于热风总管人孔冲开,高炉风口灌渣,非计划休风11小时,休风时炉温偏低[Si]:0.35%,高炉炉墙及炉缸粘结物急剧上升,致使高炉在热压180kpa时没有顺利渡过。
2、高炉无计划休风后的恢复,高炉操作方针虽有计划,但过于乐观,H加的过快,H:4.32。
3、工长在对崩塌料的认识不足,处理不及时,特别是第一次崩料后,焦炭没加足,延长了高炉的恢复。
4、工长在处理高硅时,有盲目加风降硅,引起管道,导致塌料。
5、在高炉恢复过程中,炉内与炉前要加强配合。
(四)整改措施
1、随着外部条件变差,高炉必须减少[Si]小于0.3%的炉温,来抗外部波动,[Si]范围更改为0.35%—0.65%。
2、异常炉况的恢复,情况严重的要派专人跟班,情况较轻的要由生技室下达临时操作方针,厂长签字后高炉严格执行。
3、工长要正确对待崩塌料,处理要及时,特别是崩料后,压力大幅升高,炉料不走,焦炭一次性要加足,利于后期高炉恢复。
4、工长在处理高硅时,切不可盲目加风,引起管道,导致塌料。炉长、跟班主任要给予干涉,同时更改考核:把以前工长、炉长、跟班主任考核捆绑在一起改为在处理特殊情况时三者考核分开,更利于炉长、跟班主任对工长特殊情况操作的干涉。
5、在高炉恢复过程中,炉内与炉前要加强配合,炉前必须服从炉内出铁要求,必要时由跟班副主任从其它高炉调配人手、动用开凿机,最大程度满足炉内出铁。
2011年5月14日7#高炉计划休风后复风艰难恢复
(一)事情经过
2011年5月14日,7#高炉计划休风,预计休风时间12小时,实际时间为(7:20分—18:49分),在计划时间内。休风期间对高炉煤气流产生影响的检修有:
1、溜槽更换,更换后溜槽角度进行了校核(比实际角度小3度)。
2、观察料面后对11#、13#、14#小套型号为380*250*115更换为380*260*115。
3、热风炉停烧并检修,风温影响较大。高炉于18:49分复风,堵2#、5#、7#、9#、11#、14#风口进行恢复,复风后矿批18t、风压60kpa、风温669℃。19:00高炉引煤气,20:00引煤气结束,此时风压92Kpa,风量900m3/min,料线2m,布料角度矿石33度,焦炭35度,高炉也逐步开始加风,在加风过程中被堵的风口吹开4个(2#、7#、14#、9#)。20:42热风炉换炉后热风温度逐步上升了280度,至950度,20:47分开铁口,[Si]:1.23,热风压力210kpa对应风量1200 m3/min,20:49分高炉第一次塌料后出现吸尺(东探:2.89m,西探:3.8m),21:34分再次塌料,压差升高,炉顶温度急剧上升至700度,在渣口方向出现大管道,高炉采取大幅减风,风量减至670 m3/min消管道,同时撤风温150度、加空焦4批、缩矿7吨、退负荷至3.0、布料30度同角,此时高炉透气性恶化,几乎不进风。到15日0:50分透气性2.88,风量272 m3/min,高炉准备坐料,于1:30分开口后,采取拉风坐料但料不下表明下部没有空间,后强制加风315 m3/min,于5:04分开口后再次拉风坐料,料线超5m,集中加空焦10批。高炉缓慢赶料线,此时料仍不动。在出铁过程中渣铁流动性差,炉前工作量增加。7:20分休风堵风口(堵2#、5#、8#、10#、13#)恢复,复风后风量300 m3/min,料稍有走动,但渣、铁较粘,[Si]均在1.5左右,透气性在4左右,高炉靠强行加风400 m3/min左右,走料靠拉风下料,布料采取负角差(以3m为基准料线矿26度焦炭28度),循环焦采取3批正常料3批空焦及5批空焦2批正常料,同时每批正常料料加入100kg萤石,每批焦炭加200kg白云石。由于有水炮泥质量较差2#、4 8#风口被吹开,于16日5:50分休风堵2#、3#、7#、11#风口,复风后风量加至600 m3/min左右,风温根据风口亮度调节,待14号所加的焦炭作用后高炉于18:30高炉炉况好转,塌料后逐步开始走料,料制26度同角,待走料一个循环后,高炉开始加风,17日7:25分加风至120kpa,13:46分加至180kpa高炉炉况基本
恢复。本次高炉复风后炉况艰难恢耗时较长,关键是复风后高炉不进风,全靠小风量烧空间,待所加的组合焦作用后炉况才好转。
(二)原因分析1、7#高炉本次计划休风,在休风前高炉炉况较为正常,特别是14号夜班在加休风料时,高炉炉况顺行无崩塌料,休风[Si]:0.76%、[S]:0.027%,料线2.4m均在休风要求的范围内。
2、休风检修时对溜槽进行了更换,后校正时溜槽角度相差3度,但在高炉复风后,没有使用过正常角度,当时由于是低料线,布料角度为焦炭35度、矿石32度,故溜槽影响可以排除。
3、高炉计划休风后,打开人孔观察料面时,发现溜槽处有水流下,原因为13日23:11分高炉正常生产时,气密箱底板温度超50度就报警,工长要求看水工雾化冷却,看水工开了长流水冷却,没有及时关闭。
4、复风后,风口过早被吹开,不利于炉况的恢复。
5、复风后,热风炉换炉后风温上升280度至950度,风温上升较多。由于热风炉检修时停烧,复风后风温较低,换炉后风温虽上升280度至950 5 度,但复风后需要风温来提高物理热,950度与正常风温1100度比还相差较多,但当班工长在风压、风量没有匹配的情况下,有加风动作,引起管道行程。
6、原料:烧结矿加入海砂后含Ti偏高,休风前高炉铁水含Ti在0.2%左右,导致渣铁流动性变差;另外带烧烧结矿粒度普遍偏小(返矿在13%)且高炉用量较大50%,导致高炉复风过程中透气性差。
7、休风时间较以前计划休风时间比稍偏长,以前休风基本在10个小时,而本次休风时间在12个小时,影响渣铁物理热及流动性。
8、恢复炉况时,在管道破坏后崩料后,料不动的第一时间加的净焦较少,减慢了高炉的恢复。
(三)整改措施
1、针对目前的原燃料及铁水中的含Ti量较高,影响渣、铁流动性。高炉休风前准备一定量的白云石,休风料以空焦加轻料的形式加入。
2、加休风料时要关注矿仓烧结矿的质量,粒度小的矿仓停用。
3、高炉在复风前热风炉提前烧炉减少风温波动,把握换炉时机。另外在热
风炉换炉后,风温上升较大时,工长要视风压、风量是否匹配才考虑加风,防止管道形成。
4、引进一部分较好的有水炮泥,专门为高炉堵风口、做泥套及低风压时的使用,有利于高炉生产。特别是高炉恢复过程中,堵风口要与责任人进行挂钩考核。每吹开一个考核50元。另外在处理炉况时,在没有灌渣风险的前提下,应尽早休风堵风口,以利炉况恢复。
5、气密箱底板温度按厂家提供的资料超120度,方要求看水工雾化冷却,现当气密箱底板温度超50度仪表就报警,整改为气密箱超100度报警,并打水雾化冷却,温度下降后必须及时关闭打水阀。
6、处理炉况或恢复炉况时,特别是塌料或坐料后,料柱较死、料不动,工长要尽早请示一次性加足焦炭(至少5批),有利于炉况的恢复。
7、遇炉顶设备检修时,炉顶温度应控制在150~250度之间,料线小于3米,以利炉顶点火及检修环境温度良好,炉温高时采用矿石压顶温的方法要请示。防止复风后影响透气性。
(四)吸取教训
1、在复风操作过程中,要以高炉接受能力考虑加风幅度,不能同时采取多项措施如同时加风、加风温、提高顶压等。调节风温方面,严格按照操作规程要求,控制加风温的幅度,加风温一次不超50℃,特殊情况不超100℃,且要兼顾炉况接受程度。
2、复风前捅风口时,应将需要堵的风口再次进行堵牢,以便防止过早吹开不利于炉况恢复,堵风口作业与责任人工资挂钩,同时确保好捅不吹开。复风后尽量督促炉前出尽渣铁,保证炉缸的活跃度。炮泥使用方面,120KPa以下要求使用有水炮泥,针对休风堵风口使用质量较好的有水炮泥,同时还应加强对炮泥使用质量的跟踪管理,对使用不合格的炮泥一律退货处理。
3、计划休风必须校核溜槽角度,做好前后对比记录,确保实际角度与显示角度一致。此项工作由炉长及工长负责执行。在气密箱温度控制方面,气密箱底板温度的上限为120℃,将气密箱底板报警温度设定为100℃,打水雾化冷却结束后必须及时关闭打水阀门,并将其纳入作业指导书。
4、休风前复风后要多检查原燃料情况,如果烧结矿粒度小、粉多,减少使