通风科技成果_科技成果申请

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矿井通风系统的优化设计与应用(科技成果)

矿井通风系统的优化设计与应用 鉴 定 材 料

临沂矿业集团邱集煤矿 二〇一〇年四月

目录

1、鉴定大纲

2、计划任务书

3、工作报告

4、技术研究报告

5、社会经济效益分析报告

6、用户使用报告

矿井通风系统的优化设计与应用 鉴 定 大 纲

临沂矿业集团邱集煤矿 二〇一〇年四月

-2-矿井通风系统的优化设计与应用 鉴 定 大 纲

一、鉴定条件 《矿井通风系统的优化设计与应用》项目是临沂矿业集团公司 2010 年 度科技计划,由山东省邱集煤矿研究实施,经过应用测试,各项性能指标 均达到设计要求。目前,技术文件已经齐全,应用后效果明显才,具备 了鉴定条件。特申请鉴定。

二、项目名称 矿井通风系统的优化设计与应用

三、项目来源及编号 临沂矿业集团公司 2010 年度科技计划

四、鉴定目的 通过专家评议做出结论,以便进行推广应用。

五、鉴定形式 会议鉴定

六、鉴定内容

1、审查技术文件是否齐全、完整、正确、统一。

2、评价系统是否科学、合理、先进。

3、审查改造后的系统是否满足安全生产需要。

七、鉴定资料文件

1、计划任务书;

2、工作报告;

3、技术研究报告;

4、经济效益分析报告;

5、用户使用报告。

八、鉴定程序

1、成立鉴定委员会;

2、讨论并通过鉴定大纲;

3、项目完成单位向鉴定委员会汇报研究开发情况;

4、专家质疑;

5、专家评议,通过鉴定意见;

6、专家、评委签字。鉴定委员会 二〇一〇年四月-4-

编 号 类 别

二○一○年科学技术项目

划 任

项目名称: 矿井通风系统的优化设计与应用 负责单位: 起止年限: 临沂矿业集团邱集煤矿 2006 年 5 月 ~ 2010 年 4 月

国内外概况、水平和发展趋势及专利情况: 矿井通风技术是治理煤矿瓦斯、煤尘及火灾的基础,合理高效的矿井 通风系统是煤矿安全生产的基本保障。随着科学技术的发展,煤矿生产 机械化程度的提高,矿井开采规模迅速扩大,通风线路随之增加,通风 阻力增加,工作面配风困难,通风难度相应增加。合理的通风设计与系 统优化,能有效保证矿井的高效、持续发展。矿井通风技术经历过较长的发展过程。约在 1640 年,人们开始把进 风和回风路线分开,以利用自然通风压力进行矿井通风。为了加大通风 压力,1650 年在回风路线上设臵火筐,1787 年又在回风路线上设臵火炉,给回风风流加热。1898 年电力初型轴流式通风机投入使用。20 世纪 40 年代以来,各种大功率主通风机相继投入使用。本世纪 50 年代以来,我国矿井通风理论与技术研究取得了飞速进步,如:(1)对井巷通风阻力进行了广泛的研究与测定;(2)建立了各类作业面紊流传质方程及污染物浓度分析计算方法,为 风量计算方法提供了理论依据;(3)应用电子计算机计算和分析复杂通风网络,为矿井通风系统分析 提供了为矿井通风系统分析提供了有效的方法; ⑷ 深井热源、空气与围岩热交换和矿井热环境控制理论与技术有较 大进展,初步形成矿内热力学理论体系; ⑸开展了露天矿通风理论与技术的研究。我国矿井从 50 年代开始逐步建立机械通风系统。60 年代,建立分区 通风系统和棋盘式通风网络,70 年代,出现梳式通风网络、爆堆通风,推广地温预热技术及云锡的排氡通风经验等。进入 80 年代,我国矿井通 风技术以节约能耗为中心有了比较快的发展,取得的主要成就有:高效 节能风机的研制与推广;多风机多级机站通风新技术的应用;矿井通风 网路的节能技术改造;建立矿井通风计算机管理系统和井下风流调控技 术与手段的完善等。

主要研究、实验内容、目标、技术关键及主要技术经济指标(目标要具体,包括阶段目标和最终目标):

一、项目主要研究内容: 随着矿井开采技术的发展,煤矿生产机械化程度的提高,矿井开采 规模迅速扩大,通风线路随之增加,通风阻力增加,工作面配风困难,通风难度相应增加。矿井现有通风已经不能满足需求,对矿井通风系统 进行优化设计改造,从而降低矿井通风阻力,提高风机运行质量,增加 风量,以满足矿井目前及后期生产需求。

二、项目研究的目标:

1、简化矿井通风网络;

2、合理规划矿井通风设施,尽量使矿井风流进行自然分配,减少矿 井通风设施数量,降低矿井通风阻力;

3、合理配备矿井通风量,有效的稀释、排出井下生产过程中产生的 瓦斯、煤尘及其他有毒有害气体;

4、降低矿井通风阻力,为优化通风系统提供条件,使矿井通风达到 经济合理的要求。

三、项目研究技术关键主要表现在: 通过对主通风机、地面风硐的改造及井下通风系统优化,提高主通 风机工作效率,降低矿井阻力,增加矿井风量。

四、主要经济技术指标:

1、随着西五采区开采范围的扩大、加深,通风阻力随之加大,计划 在西五建一风井,以满足西五采区的正常生产,预计投资 1000 余万元,经过优化改造,通风能力完全可以满足西五采区的开采延伸,节约投资 1000 余万元。

2、主要通风机年耗电量由系统改造前的 499.63 万 kW〃 降至 449.4 h/a 万 kW〃h/a,年节省电费 20 万元。

3、由于通风网络的优化,确保了矿井稳产、高产。采用的研究、实验方法和技术路线(包括工艺流程): 首先对矿井通风系统阻力进行测定,找出高阻力区域,据此制定通风 系统优化方案,并组织实施。其次,结合矿井中长期发展规划,矿井通 风系统优化与开拓布局调整相结合,分析通风系统现状及将来的风量需 求技术成果主要应用领域为井工煤炭开采,适用于正常生产矿井的通风 系统优化,具有广泛的推广应用范围。在矿井通风困难时期复杂通风系 统优化方面有所创新。

1、课题研究方法 理论研究与现场实际优化操作相结合的方法

2、课题研究的技术路线 明确课题研究理论基础――制定研究方案――工作面现场操作―― 依据理论基础对现场实际操作进行整理分析――总结出矿井开采延伸对 矿井通风系统影响及解决办法――写出研究报告

现有技术基础及条件(包括本课题做了哪些工作和现有仪器设备条 件等): 本研究课题是在矿领导亲自指导下立项的,并担任课题组负责人,负责组织协调整个研究工作。他们深刻认识到矿井通风是矿井各生产环 节中最基本的一环,它在矿井生产期间占有非常重要的地位。要想提高 矿井效益,实现高产高效,必须走科技创新优先发展科技的道路。对于 邱集煤矿来说,井下地质条件复杂,矿井通风路线长、阻力大,通风设 施老化,在这种艰苦的环境下,简化矿井通风网络,合理规划矿井通风 设施,合理配备矿井通风量,降低矿井通风阻力,为优化通风系统提供 条件,使矿井通风达到经济合理的要求。为以后的类似开采条件提供有 价值的借鉴依据。在矿领导的大力支持下,邱集煤矿组织了一批有丰富实践经验的工 程技术人员组成矿课题研究组,参与课题的现场调研、数据整理、理论 研究及工程实施工作。

地点:试验规模和进度安排: 本项目主要研究地点在山东省邱集煤矿进行。项目研究进度安排如下: 2006.05~2007.2 对地面通风系统改造调查研究阶段; 2007.11~2008.2 对地面风硐、主风机进行改造阶段; 2009.5~2009.10 对井下通风系统优化改造调查研究阶段; 2009.12~2010.1 对井下通风系统优化改造阶段; 2010.1~2010.2 为通风系统优化改造数据整理汇总阶段; 2010.3~2010.4 为研究报告撰写阶段。

0

经费概算(包括总概算和分年度预算的项目和费用及偿还经费和年 度): 本项目使用经费共计 72.70 万元整。具体支出及依据如下表

序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

科目 调研费 通风系统设计改造 风道改造施工费 购臵设备

金额(万元)0.50 26.10 6.10 40.00

计算依据 收集资料、调研出差 优化设计改造支出 改造支出 购臵设备

合计

72.70

临沂矿业集团邱集煤矿财务科

课题负责人(单位、姓名、职务、职称、联系电话): 武善元 临矿集团邱集煤矿 高级工程师 总工程师

课题工作人员(单位、姓名、职称、职务、联系电话): 李存禄 杜建华 韩长海 徐庆国 孟凡全 闫之喜 临矿集团邱集煤矿 临矿集团邱集煤矿 临矿集团邱集煤矿 临矿集团邱集煤矿 临矿集团邱集煤矿 临矿集团邱集煤矿 采矿工程师 技术员 助理工程师 助理工程师 技术员 技术员 生产矿长 通风副科长 通防副区长 生产科长 通风科长 通风科技术员

基层单位、负责人审查意见(指所室、院系、厂矿基层负责人等):

负责人(签名、盖章)审查日期: 年 月 日

矿井通风系统的优化设计与应用 工 作 报 告

临沂矿业集团邱集煤矿 二〇一〇年四月

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矿井通风系统的优化设计与应用 技术研究报告

临沂矿业集团邱集煤矿 二〇一〇年四月

9202122232425

同时将扩散器出口等径的方圆接头改为扩散型,加大消音箱的通流面 积和消音片数,进一步降低出口动压,减少阻力损失,减少能耗,通风阻 力损失不超过 100MPa。因在消音箱底部加设了滚轮,为消音箱的定期维 修清理煤尘,降低劳动强度提供了方便。又进一步改善了扩散器内部周围 的消音效果,更换穿孔板及超细玻璃丝纤维,清理了芯筒上的煤尘,使消 音效果更佳。经测试,噪音明显降低,符合 GB1248-90《工业企业厂界噪 声标准》。3.2 风硐的结构布臵情况分析 3.2.1 风硐的井上布臵: 该风道布臵形状初期建为镰刀形状,由主井井筒引出 18 米长的风道 后,分别直角拐接,进入风机,直角段长度 4.2 米,风道形状为矩形,断 面面积为 4.37 ?。开拓东八采区及西五采区后,风量提高到 6000m3/min, 此时风道的风速为 V=6000/(60×4.37)=22.9m/s。按《煤矿安全规程》 严重超风速,不但会增大风阻,还不利于风道测风和安全生产。3.2.2 巷道结构对风流的阻滞分析: 当空气沿巷道运动时,由于风流的粘滞性和惯性以及井巷壁面等对风 流的阻滞,扰动作用而形成通风阻力,它是造成风流能量损失的主要原因,井巷中的通风阻力一般可分为摩擦阻力(也称沿程损失)和局部阻力。在 井上风道的通风阻力,主要是局部阻力。主要表现在断面突变、渐变、转 弯、分岔处等等,这些地方都是产生涡流区的关键部位,涡流区域愈大,能量损失愈大,局部阻力也就愈大。按该风道现有的布臵,有四处产生的 涡流区较大,通风阻力增加,直接影响风机运行效率: 其一是扩大断面后的风道与风井接口处仍沿用原来的小断面,原风道 上面后来增加的一层没有与风井打通,接口断面狭小,与风井相接处下面 无圆弧过渡,属于风道突变型。其二是风道通风断面狭小,风量过于集中,煤粉堆积严重,造成局部 通风阻力增大。其三是扩大断面后的风道分别转 90 度的直角弯进入通风机,该处也 产生涡流区的关键部位,易增加能量损失,加大风阻。

其四是因风机进口断面较小,扩大断面后的风道与风机进口形成突缩 状态,而且风道的方形断面风机的圆形断面相接处无过渡,四处形成死角,增加能量损失,直接降低风机的运行效率。3.2.3 风硐改进措施: ⑴ 打通风道扩大断面后与风井的连接部分,扩大风道进口断面,做 到风道接口与风道断面等经,风井与风道相接处下面改为圆弧过渡,保持 风流的通畅,减少涡流损失。⑵把原有风道断面扩大为 7.68 ?,形状为‘日’字形状的长方断面,即在原来矩形风道的基础上面又增加了一层,由单道通风改为双道并联通 风,扩大通风断面。⑶ 将 90 度的直角处,改为大圆弧过渡。做好模板,混凝土浇筑,之 后打掉直角处。⑷ 由于风道为方形,风机的风道接口为圆型,将风道接口处做成 30 度的斜度与圆风道接头平滑过渡,有突缩型变为渐缩型。3.3 井下通风网络分析 3.3.1 矿井阻力产生分析 当矿井总风量不足时,如果能降低矿井总风阻,不仅可以增大矿井总 风量,而且可以降低矿井通风总阻力。矿井总风阻不仅与矿井最大阻力路 线上的井巷的风阻有关,而且与井巷所构成通风网络的结构有关,因此,降低矿井总风阻一方面降低矿井最大阻力路线上各井巷的风阻,另一方面 应改善通风网络结构,合理安排采掘接替和用风地点配风,尽量缩短最大 阻力路线的长度,避免在主要风路上安装调节风窗等。3.3.2 矿井降阻措施分析 井下布臵有两条主要大巷,其中一条为进风巷,一条为回风巷。由于 生产接续布臵不合理,井下主要生产区布臵在西部采区,造成东、西生产 布臵失调,因此,在东翼采区总回风巷内设臵调节风窗进行风量调节,西 翼西三采区回风巷由于受采动影响,巷道局部变形,部分巷道段断面积由 原来的 5.6 ?缩小到 4.0 ?左右,锚喷支护改为架钢棚支护,造成巷道阻 力增大。

改进措施: ⑴优化采区设计,做到东、西两翼均衡开采,合理分配风量,拆除东 翼回风巷的调节风窗,降低巷道局部阻力。⑵对受采动影响的西翼西三采区回风巷进行起底修复,利用矿井检修 时段对变形巷道逐段进行改造,扩大巷道断面,同时对原有架棚支护段改 为锚喷支护,提高巷道壁面的平整、光滑度,降低摩擦阻力系数。⑶及时清理巷道中的堆积物,尽量避免成串的矿车长时间地停留在主 要进风巷道内,以免阻挡风流。3.4 矿井通风系统优化改造后的效果 ⑴矿井负压原来的 3340Pa 降至 2330Pa,矿井主要通风机在没有更换 的情况下,矿井总排风量由原来的 5600m3/min 提高到 7000 m3/min,纯增 加风量 1400 m3/min。⑵由于矿井通风阻力的下降,主要通风机年耗电量由系统改造前的 499.63 万 kW〃h/a 降至 449.4 万 kW〃h/a,年节省电费 20 万元。⑶矿井通风系统以改造通风网络中通风机工作状态,使通风机工况点 保持在合理高效区运行,并降低能耗。⑷由于通风网络的优化,确保了矿井稳产、高产。⑸矿井通风系统更趋于合理,提高了矿井抗灾、救灾能力。3.5 主要结论 矿井在遵守确保矿井风流可靠,用风地点风量满足需要,力求经济合 理,尽量减少通风工程量,降低通风费用。尽可能减少公共风路风阻的原 则来优化矿井通风系统,即能满足矿井通风安全基本要求,使风网与风机 相互匹配,提高矿井通风管理水平,又能获得良好的经济效益。在对邱集 煤矿通风系统优化设计改造中,根据矿井实际情况,创新思路,取得了良 好效果,主要创新点有以下几个方面: ⑴风机扩散器后面的整机部分锈蚀严重,给通风机安全运行带来重大 隐患,如更换整机费用耗资巨大,我们采取对整机内外进行抛丸清沙除锈,在内部敷 6 毫米的 Q235 甲类钢板,最后喷涂耐酸腐锌漆进行防腐处理,在不影响主风机正常运行的情况下,逐台施工,通过以上处理,不但施工

简单可靠,又节约了更换整机的大量资金,保证了通风机的安全运行。⑵把原有形状为‘口’字形状的长方断面,改形状为‘日’字形状矩 形断面,即在原有风道的基础上面又增加了一层,由单道通风改为双道并 联通风,扩大通风断面,降低了风硐风速,使之符合了规程规定。该施工 造价少,工期短,又不影响矿井正常供风。⑶将立式结构扩散器改为平式布臵扩散器。墙内接头改为方圆接头,后面接消音箱,扩散器出口底部采用大圆弧结构。墙内接头与消音箱采用 软联接,消音箱及扩散器底部均设有移动滚轮和导轨,便于拆开检查修理 和清除杂物,保证了气流流畅,降低风阻 100Pa 左右。

0

矿井通风系统的优化设计与应用 社 经 效 分 报 会 济 益 析 告

临沂矿业集团邱集煤矿 二〇一〇年四月

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矿井通风系统的优化设计与应用 用户使用报告

邱集煤矿对通风系统的改造为矿安全生产和社会稳定发挥了重大作 用,具有显著的社会效益和经济效益。

1、矿井负压原来的 3340Pa 降至 2330Pa,矿井主要通风机在没有更 换的情况下,矿井总排风量由原来的 5600m3/min 提高到 7000 m3/min,纯 增加风量 1400 m3/min,矿井阻力也降到了符合规定之内。

2、由于矿井通风阻力的下降,主要通风机年耗电量由系统改造前的 499.63 万 kW〃h/a 降至 449.4 万 kW〃h/a,年节省电费 20 万元。

3、矿井通风系统以改造通风网络中通风机工作状态,使通风机工况 点保持在合理高效区运行,并降低能耗。

4、通过对井下的通风网络进行改造,保证了矿井的安全生产,有效 地预防了通风事故的发生。

5、矿井通风系统更趋于合理,提高了矿井抗灾、救灾能力。通风系统经过优化改造,现通风能力完全满足了西

五、东八采区的开 采延伸,确保了矿井稳产、高产,为以后的类似开采条件提供了有价值的 借鉴依据。

临矿集团邱集煤矿通防科

二〇一〇年四月-

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