典型故障案例举例 一起道岔混线故障由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“zyj7道岔故障案例”。
典型故障案例举例
一起道岔混线故障
1、故障概况
3月9日11:09分,某站利用列车间隔要点进行道岔扳动、涂油时,1/3号道岔反位回定位3号道岔A机不动,11:31分将3号道岔A机摇至定位,12:18分经临时处理后1/3号道岔定位表示恢复。故障延时1小时09分。
2、故障原因
故障原因是3号道岔A机HZ24盒至4FH盒间X1、X2电缆线间混线。
2.1、故障分析
某站1/3道岔为度线双机牵引的S700K提速道岔,3号道岔在扳动试验过程中,由反位向定位扳动时道岔不动,启动电源由X1、X2、X5向电动转辙机供电,因为该道岔的控制电路中X1和X2混线,电机得不到A相和B相电源(X1送A相电源,X2送B相电源),所以道岔扳不动。见电路图:红色箭头线是电路混线故障点,蓝色箭头线是通过故障点的混线径路。
2.2用微机监测分析:
①正常扳动道岔电流曲线见下右图。
②故障后曲线分析,见下左图所示:3号道岔由定位到反位的电流动作曲线分析,电流的最高点达到10A,平均值也在4A左右。与右图正常曲线的1.5A相比高出2.5倍,可以判断肯定有混线点。
故障曲线正常曲线
③微机回放道岔曲线下右图是3号道岔由反位到定位的曲线,由于X1与X2混线,将A相与B相电源混在一起,形成的电流曲线。但是,道岔并没有动。下左图是向反位扳动时的曲线,由于前两次的扳动使X1与X2电缆彻底击穿混线,使电流维持在最大的状态。这时道岔也不可动。
3、故障存在问题及教训
①工作安排上有漏洞,对道岔扳动、涂油时,可能发生的道岔卡阻或故障没有充分思想准备及预案,当故障发生后手忙脚乱,无法应对。
②设备不熟,现场测试数据不准,反馈信息不对,给故障处理指挥着造成错误判断。指挥不利,延长了故障处理的时间。
③故障后通过微机监测回放时,发现该站3号道岔在2月12日15时12分,由定位向反而扳动时,道岔动作电流曲线已不正常(见下图)。
在每天的微机浏览过程中不认真,没有及时发现该道岔的不良曲线。给这次故障留下了隐患。
4、故障正确的判断分析及处理方法
①正常时,在分线盘端子X1、X2之间可测到交流表示电压大约57V,直流电压大约22V。故障时在分线盘测试得到的数据,如果发生类似故障,肯定是交流电电压低,没有直流电压。
②当室外X1、X2断线时,在分线盘端子X1、X2之间测到的是表示变压器BB的输出空载电压,大约为交流110V,无直流成分。
③当X2、X4(反位为X3、X5)外线混线或电缆盒7、8端子混线时,分线盘端子X1至X2之间可测交流5V电压。
④当X4外线断线时,在分线盘X1、X2之间测到的是电阻R1、R2与二极管Z串联在表示变压器二次侧后,R2与二极管Z的分压。交流电压大约65V,直流电压大约35V。
⑤当X1、X4外线混线时,电路结构没有变化。表示电路仍能正常工作,在分线盘端子X1、X2之间可测到交流电压约57V,直流电压约22V。
⑥当二极管混线时,在分线盘端子X1、X2之间可测到交流电压大约20V,测不到直流电压。
综上所述,通过对分线盘X1、X2端子之间交、直流电压的测试,完全可以完成对表示电路故障性质和范围的判断。
⑦在处理故障时及时查看微机监测,通过微机记录的设备故障状态,能够及时的给处理故障提供参考数据,及时判断故障点。
⑧将故障现象和准确的测试数据,及时上报,使段指挥者掌握现场设备实时动态,能够作出准确的判断。