炼钢除尘现状及使用情况的报告_炼钢车间除尘总结

其他范文 时间:2020-02-28 20:55:22 收藏本文下载本文
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炼钢除尘使用情况分析及建议的报告

炼钢厂除尘共分为二类:一类为湿式除尘器,主要是炉体吹炼中的收尘,也叫一次除尘。另一类为布袋式除尘器,主要是炉体吹炼中一次除尘没有收集到的漂散烟尘,称为二次除尘。二次除尘没有收集到的漂散烟尘由屋顶除尘收集,称为三次除尘。

一.一钢一次除尘: 1)一钢出钢量在46~48吨左右,烟气量约42000m3/h,除尘风机型号:AⅡ 1200-1.06/0.81 电机功率1000KW,电机转速2600r/min,管道直径

1500mm,弯头8个/炉,喷枪1#、3#炉9个,每个喷头用水量300t/h,喉口

开启度约60%,截面积为:200*600=120000mm2,通风量:60(风速)*120000*60=43200m3 管道风阻系数:0.1*8*(0.2*9)=1.44

则:最大抽烟量约42577m3 总烟气量=氧碳反应/小时+氮封(m3)+漏气量(未计算)=42000+1583 =43583m3 最大抽烟量与实际产烟量的差值: 42577-43583=-1006m3(如果按现在的烟气流量51000m3表计, 相差值更大)因此,一次除尘的外溢量还是较大的。

如果将喉口开启度加大,则影响煤气回收质量(我们的煤气回收不降罩, 因而煤气回收方式为燃烧法,喉口开启越大,则吸进的空气越多,产生的烟

气体积越大,越会影响除尘效果),同时流速降低烟尘沉降,加大管道堵塞的可能性。

如果将喉口开启度减小,对煤气回收有一定的益处,但抽烟量减小,则会

影响炉前的除尘效果。

如果减少喷头的数量(雾化程度好的话)和供水量,则风阻系数就有

所降低,除尘效果会好些,但排放的净化度有可能达不到要求。

综上所述:

建议:1.稳定装入量和减少喷溅,供氧强度控制在0.75~0.8Mpa,流量控

制在9000~10000m3/h左右,氮封气流量控制在800~950m3/h,一次

除尘效果将会明显改善。

2.校准烟气流量计,给除尘的分析提供依据(现在误差很大,无参

考价值)

3.增加喉口差压计,现在的喉口调节无规律性,只能凭经验无可研

究性,经计算喉口开启度差压应控制在-11~-18之间比较合理,即不会影响煤气回收又不会影响除尘效果。

4.喉口可调节性。炉子吹炼前期,喉口开启度可调节大些(烟气量

较大),中后期可适当调小些便于煤气回收。

2)2#炉和1#、3#炉风机及管道相同,不同之处是在文氏管、重脱和喉口处,喷头共计14个,每个喷头用水量150t/h,比1#、3#炉要少一半,水阻系 数也相应减少。但是2#炉的喉口截面积(300*300*3.14=282600mm),要

比1#、3#炉小(600*600=360000mm),因此在相同条件下,通气量2#炉

要比1#、3#炉少2万多个立方。而且重锤上部被烟灰粘上厚厚一层,拉杆

已无法确定具体的位置(因无差压计,无法判断烟罩进气口的负压),因

此通风量到底有多大已无法估算,除尘效果也是很差的。

建议:

1.停炉后,将重锤拉杆加长,下移重锤下的固定套,将通风量控制在 45000~50000m3左右,烟罩口负压在-11~18之间。

2.喷枪的喷头位置进行适当调整,并减少其数量(保证净化度即可)。3.清除旋流脱水器上结泥,改善通道通风量。4.加装差压计

5.喉口实现自动调节。二.一钢的二次除尘:

1)一钢新建二次除尘器风量为87万立方,电机功率2500KW,电机运行在 48HZ,转速在1420r/min基本满足二次除尘要求。

2)除尘效果不明显的原因,一是吸风口阀门未完全打开,二是吸入的野风较

多,严重影响二次除尘效果。经检查新建二次除尘管与旧二次除尘管相互

重叠,有些地方又相互贯通,造成在一钢维修间南面有一个直径2000mm 的管道在吸气,造成二次除尘吸力明显降低,用一块钢板将其封死,待有

机会后将从根本上进行解决,目前二次除尘效果比以前有所好转。

2)炉后的二次除尘吸风口开启度过大,电动阀门无法进行调节(已超过实际

分配量),影响炉前二次除尘效果。

3)吹氩除尘的吸风量已大于设计分配能力,电动阀门已坏均无法进行调节。

此处吸入的野风也较多,不出钢时吸风口乃然在开着,严重影响炉前和其

它的地方的除尘效果。

建议:吹氩除尘阀门与自动吹氩机或钢包车进行联锁,出钢后钢包车开至

吹氩站开始吹氩,除尘罩吸口打开,即保证吹氩站的除尘效果又减

少了野风的吸入。

三.一钢三次除尘状况:

1)三次除尘风机功率为1600KW,原为一钢的二次除尘,由于新建了87万的除尘器因而被闲置。由于一、二次除尘器除尘较果差,经常冒黄烟的问题

无法得到解决,只得将其改为三次除尘来使用。

2)如果只作炉前屋顶除尘用,风量是够的,但是带上拼包处后,风量就偏

小,加之电机转速达不到设计转速,除尘器布袋又多年未更换过,风阻系

数加大,实际抽风量达不到设计要求。

建议将拼包处的除尘管道封堵,提高炉前的抽风效果。

2)渣跨除尘实际风量在39万立方左右,但无除尘器可用,只得将一钢精炼

炉闲置的16万的除尘器用在渣跨,效果不明显。

3)地下料仓除尘器为16.5万,主要是地下仓和29.4皮带机吸尘,由于吸尘

太多,效果不明显,而装载机装料处无除尘,因而石灰粉尘较多。

四.二钢除尘状况: 1.二钢出钢量约60~62t,烟气量约56600m。

一次除尘风机型号:AⅡ2000-1.076/0.796,电机功率1400KW,目前实际

转速为2100r/min,管道直径1500mm,弯头7个,喷头7个,每个喷头用

水量297t/h,喉口开启度约65%,则截面积250*600=150000mm2,通风量:70(风速)*150000*60=63000m3 管道风阻系数:0.1*7*(0.2*7)=0.98

则:最大抽烟量约61740m3 总烟气量=氧碳反应/小时+氮封(m3)+漏气量(未计算)=56600+1380 =57980m3 最大抽烟量与实际产烟量的差值:63000-57980=5020m

因而二钢一次除尘效果比较好,烟气基本收入烟罩内。2.二次除尘:

型号:Y6-2*45-2OF 电机功率2000KW,转速1200r/min。

吸风口:炉前2个,炉后2个,吹氩站2个,地下料仓4个点,29.4 米4个点,17.2米2个点。

总风量:(估算)725000立方

目前效果:1.炉前两个吸风口,效果达不到设计要求,外溢烟气还是有,特别是加料时更加明显。

2.炉后两个吸风口,效果还可以。

3.吹氩站两个吸风口,基本无吸力,管道可能已堵。4.地下料仓由于156米管道已堵(风速达不到要求)。

5.29.4米吸风口,基本上无吸力,皮带机通廊石灰粉较多,环境差。

6.17.2米吸风口,效果不明显。

整改措施:1.首先修好炉后调节阀,减小炉后两个吸风口开启度。2.吹氩站两个吸风口利用停炉修理,更换除尘管道,晚上进

行管道碰头。

3.地下料仓更换156米长管道,现正在准备制作中(更换后

可能还要堵)。最好能增加一个单独的除尘器(16万立

米),彻底解决地下料仓处的问题。

4.29.4米吸风口,改成气动翻板阀,自动进行开关皮带机

卸料小车上部的吸风口,减少野风的吸入量。

5.17.2米吸风口,待所有吸风口处理完成后,吸尘效果不

明显,将进行封堵。

6.29.4米增加轻便式收尘器。3.精炼炉及三次除器:

精炼炉使用的除尘器为原混铁炉闭置的63万立方风量的除尘器,与现使用的二次除尘为同一型号,由于长时间未进行过检修,布袋结

灰较为严重,通风阻力已增大。1)原来的精炼炉每月生产时间只有几天,因此为了更好利用除尘

器,所以将炉前屋顶吸风口、渣跨吸风口、拼包处吸风口均接入 63万立米除尘器上,原先的计划为精炼炉不生产,就供三次除

尘使用,但今年以来,精炼炉已连续生产,而且有时需要二台精

炼炉同时生产,因此,炉前屋顶三次除尘吸风口开启度只有3%

左右,渣跨及拼包处全部关死,实际已无三次除尘。

2)建议:

a新建80万立方的除尘器一台,可以供炉前屋顶、渣跨和拼包

处的除尘使用,并且可以带上氧枪顶部的收尘罩(增加),改

善29.4米的工作环境。

b.新建一台精炼炉除尘器,专门供二台精炼炉除尘使用,除尘器 60万立方。

c.将精炼炉导电横臂后部的空隙全部用槽钢和绝缘板封堵,减少

野风的吸入量,改善炉前的除尘效果。

d.5#精炼炉在喂丝处增加外吸风罩,减少喂丝时的灰尘。

以上是对一、二钢厂除尘效果的分析和建议,请领导给予指

正,便于我们逐步进行改进,提高除尘效率和效果。

杨明轩

2010.12.12日

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