工段先进材料_先进工段材料

其他范文 时间:2020-02-28 11:17:18 收藏本文下载本文
【www.daodoc.com - 其他范文】

工段先进材料由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“先进工段材料”。

铬酸钠工段2011年先进班组申报材料

铬酸钠工段作为公司的排头兵,是其他车间正常运行的前提,只有我们做好了,其他车间才能正常运行,铬酸钠工段的每一位员工都深知自己肩上的重任,并把这份责任感融入到日常的工作之中。

2011年,在车间领导的带领和指导下,铬酸钠工段全体员工发扬了顽强拼搏的精神,克服了种种困难,保质保量地完成了公司及车间下达的各项任务。生产上,截止12月14日共计完成黄水(折红矾钠)61494吨,为全年计划61200吨的100.48%,提前半个月完成了全年的黄水生产任务,车间铬矿、纯碱等大宗原材料消耗分别为,铬矿1173kg/t,略高于去年;纯碱消耗890kg/t,与去年持平;天然气消耗824Nm/t,好于去年,预计全年节约成本500万元以上。

2011年铬酸钠工段取得了可喜的成绩,在取得成绩的过程中,铬酸钠工段面临过许多困难,有“内忧”又有“外患”。外部环境严重制约铬酸钠工段的正常运行,表现在年初的天然气限量供应,A窑于去年12月30日停窑至1月24日投料,共计24天整;B窑于1月24日停窑至2月2日投料,共计8天整。设备正常运行一直考验着铬酸钠工段,B窑于3月18日停窑更换窑砖,花费18天整;二月上旬至十月上旬期间,多次停A窑,对冷却窑筒体进行补漏处理,其中,于10月12日停A窑更换冷却窑筒体,共计28天整。

铬酸钠工段还克服了许多的困难。主要体现在以下方面。

由于废热锅炉省煤器列管出现漏水导致大窑多次被迫停窑,为保障大窑有效运转时间,工段组织人员24小时在高温、含尘量高、狭小的空间内对列管积料进行清理并积极协助有关部门进行修理,在最短时间内恢复了大窑的运转;在夏季,由于物料的粘性较高而在冷却窑形成尾挡圈,必须处理,工段组织人员在可进入冷却窑的条件下及时处理掉了尾挡圈,但是冷却窑筒体内的温度很高,为了生产,大家战高温抢时间。

为了配合中试车间,抽调了员工到中试车间工作,这一定程度上对铬酸钠工段的人员协调上造成了困难,加之铬酸钠工段有几个员工在休假,工段可协调的人员可谓捉襟见肘。为了克服人员上的困难,铬酸钠工段抽出浸取岗位人员到其他岗位工作,浸取岗位全部安排临时工工作,由于浸取岗位临时工的流失率较高,而浸取岗位来的新员工对工作不熟悉,这又导致了浸取岗位打水效果时好时差,3工段建议公司提高浸取岗位临时工待遇,并得到同意,稳定了浸取岗位的人员,随着他们工作的熟练,浸取岗位恢复了正常。

在2011年的工作中,铬酸钠工段面临生产中的问题积极采取措施,实施了技改,提高了生产效率。A线渣干燥窑进料螺旋改为皮带,节约了人力物力,提高了渣干燥窑的运转效率。A、B线纯碱皮带秤安装双边重力传感器,提高了配料的计量准确度;为了保证皮带秤来料的稳定性,对所有皮带秤的预给料螺旋进行技改,效果十分明显,同时也解决了预给料螺旋的电机跳闸的问题;为稳定皮带秤上的物料不涌料,在所有皮带秤小料仓的出料口加设成型罩,效果显著。浸取岗位加设三洗泵的备用泵,同时又优化了浸取管线,有效的保证了稀黄水的充足。添加剂上,将白云石与石灰石的比例由2:1改为1:1,不仅保证了黄水的质量,同时也节约了生产成本。对铬渣制粉项目设备完成了试车及局部调整,并在中试车间运行中投了了运行。

铬酸钠工段不断强化班组会议的实效性,围绕以生产为中心,以加强工艺劳动纪律管理、提高员工素质与操作技能、强化安全环保意识等几方面为重点,对生产中出现的异常情况进行分析指正,同时对工段员工进行思想引导、教育,听取员工反映的各种问题并协调解决。

在过去的一年中,铬酸钠工段在工作中也有不足之处,铬酸钠工段通过严格管理、精心操作,在全体员工的共同努力下,为公司的发展贡献了自己的力量。

铬酸钠车间 2011-12-17

下载工段先进材料word格式文档
下载工段先进材料.doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏。
点此处下载文档

文档为doc格式

    热门文章
      整站推荐
        点击下载本文