设备检修及试运行情况分析报告_设备维修分析报告

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小石坪电站设备检修及试运行情况分析报告

郝燕林

由于设备老化加上年久失修,我站今年设备故障频传,严重影响我站的安全生产工作。为了彻底搞好设备检修,确保所有设备均能正常工作,我站在公司的大力支持下,于2月25日至3月2日对2#水轮机组的发电机主轴进行了大修;3月25日至4月12日对1#水轮机组发电机进行了技术改造。现1、2#机组均已投入运行,现将设备损毁原因、检修情况及检修后的试运行情况分析报告如下:

一、2#水轮发电机组发电机主轴

(一)2#发电机主轴损坏经过、情况及原因

1、经过:我站的2#发电机在2月20日凌晨两点左右完成328轴承的更换,在更换过程过程中发现主轴较以往有所变小,经简单处理后按照检修规程更换了328轴承,并将机组投入试运行。试运行过程中轴承出现声音大、震动大、温度高等情况。2月21日凌晨4点左右停机。

2、损坏情况:撤发电机前端盖,发现328轴承内圈断裂、滚珠圈损坏、主轴原磨损而相套的套及主轴,磨坏。

3、事故分析:3月22日,公司卢德敏经理在得到我站的报告后,立即从巫山赶到我站,和电站检修人员一起仔细对2#发电机损坏情况进 行了全面检查,并对事故原因进行了全面分析,得出以下结论:经检查 328轴承发现断裂处原有裂痕、8个滚珠有4个有多处破痕,存在严重的 产品质量问题。另外,发电机前端盖328轴承盒和主轴原磨损而所镶套 的套与主轴同心度精度不够。安装发电机时与水轮机主轴同心度偏差 大,是造成事故的原因。对存在的异常情况没有及时地进行处理是事 故扩大的主要原因。并在现场确定了先车轴后镶套,最后再车所镶上 的套的检修方案。

(二)、检修过程

3月23日至25日在巫山、宜昌两地组织检修材料及工具。并在 巫山加工了一个内径¢133.5㎜,外径¢145㎜,长70㎜的无缝钢管 套;还在三溪火电厂借了车床刀架、车刀等检修工具。

3月26日,公司李贤柱经理、卢德敏经理 一行赶到我站,指导 我站2#发电机主轴的修复工作。

在赶到工作现场后,首先将发电机的风叶卸掉,然后将经过加热

后的发电机端连轴器上在发电机主轴上,待发电机连轴器冷后,将发 电机吊装原安装位置,并用百分表、水平仪、塞尺等工具对发电机主 轴进行找正,当确认发电机的同心度已达要求时,上好发电机地脚螺 丝及连轴器的连接螺丝并上好简易车刀架;在车刀架上好后,用百分表检验车刀 是否与发电机主轴平行。以上工作均结束以后,开启水轮机高压闸阀让 发电机缓慢匀速转动,转速控制在100n/min—180 n/min之间。要求将

图1 正在对发电机找中心

图2 正在进行第一次车主轴 发电机原主轴用车刀精加工至比¢133.5㎜大10至15丝。但由于初次加工 经验欠缺,导致主轴上有三道到痕,一道粗细ф133.5-133.2㎜,二道有 ф133.5-133.1㎜,三道ф133.3-129.9㎜。也因为如此我们在巫山加工的内 径¢133.5㎜备用套就无法使用。只好到巫山进行第二次加工,这一次加工的 轴套为100×内¢133.32㎜—133.52㎜(外径¢145㎜)。将轴套加热后迅速 的将其套到规定位置。用电焊将其焊牢(见图三),然后再次将发电机连轴器 上好并用先前一样的方法找中心,在找好中心后继续进行车轴的工作这次要 求比上次要求更高:

1、要求经过加工的轴必须光滑,不能像第一次加工那样 粗糙;

2、加工精度必须提高,必须把主轴的直径控制在¢140.1㎜至¢140.2 ㎜之间。这就要求我们必须更好的控制发电机的转速以及车轴是的进刀量。

图三

镶套并焊好后的主轴

图四

公司领导亲临现场指导

3月1日镶套后的主轴经过车、磨等多道工序终于圆满完成。经测量8点 4对,发电机主轴的外径分别为ф139.98 ф140.06 ф 140.12 ф140.16,将加热328轴承后套入主轴,并按正常程序进行装配。

(三)、试运行情况

经过大家共同努力,3月2日凌晨1点机组投入空载运行,发电机轴承

发热较重,声音较大,振动较小;早上8时加负荷至200KW,当晚20点加 负荷至400KW运行均较稳定。几日后加负荷至430KW,振动,温度、声音都 有所下降。设备恢复正常运行。现2#机组出力可达480KW,运行均为正常。

二、1#水轮机组发电机技改

(一)1#发电机主轴损坏情况及原因

3月27日早上7点,我站按调度命令加负荷运行,加负荷后经检查运 行正常,7点30分,发电机轴承突然出现高温,轴承声音也随即增大,轴承 盒出现冒烟现象,机房运行人员和在站负责人立即将1#机组停机。并马上报 告公司相关负责人。14点30分,公司分管设备的卢德敏经理一行赶到电站,在询问当时上班人员一些具体情况后,和电站检修人员一起对事故现场进行 了仔细检查,检查发现:328轴承滚珠夹严重变形,内圈高温后变形;发电 机主轴较热;破坏328轴承检查,轴承并无质量问题;用500㎜游标卡尺测 量主轴圆度粗处为ф139.98㎜,两边、细处为ф139.95㎜,轴承盒内圆ф300 处也有严重的磨损;以主轴328轴承内端为参考点检测磨损处,发现不同心 严重,相差1—1.5㎜。

卢经理还和电站检修人员一道对这次事故原因进行了分析,并得出以下 结论:由于以前经常反复撤装328轴承,发电机主轴经过磨损严重变细,现 场修复多次又造成同心度发生大的偏移;运行时轴承向飞轮方向发生位移造 成328轴承与发电机主轴内侧止口发生摩擦,产生铁屑,代入328轴承,造成轴承磨损,油温升高,磨损进而加剧,从而造成此次事故。

(二)、检修方案

卢经理在与电站检修人员座谈后确定了两种检修方案:

1、返回原厂 维修发电机主轴,技改前轴承盒为双轴承(328加46328)。

2、现场对磨损 的发电机主轴用电焊进行堆焊,用磨光机、锉刀、砂纸进行打磨加工,控制 圆度和同心度,在宜昌或重庆加工轴承盒。以上两种方案,第一种可靠性更 高,第二种时间最短,我站力主用第一种方案,最后经公司研究决定用第一 种方案。

(三)、检修过程

2006年3月29日,公司就此次发电机返厂技改与重庆新东方电机有限 公司就技改时间、技改的可靠性、技改的价格进行了联系,并达成了初步协 议。

3月30日—3月31日电站组织人员将发电机从机房运到本站办公楼前的 空地,并用三脚架和手拉葫芦将发电机吊装上运往巫山的方圆汽车上。3月31 日晚吊装上运往重庆的长途货车,4月2日18点发电机运抵重庆新东方电机有 限公司,开始了正式的技改检修工作。

图五 发电机转子抽出后的情况 图六 整修前的发电机定子

在重庆新东方电机有限责任公司发电机一共进行了以下几项工作:

1、将发电机抽心,并清洗发电机定子线圈,同时进行烘干和绝缘 处理;

2、将发电机主轴进行镶套及精加工(见图七),加工轴承紧固螺 母;

3、将前轴承由单轴承(328)改成46328(实际上最好使用66328 轴承)和32328轴承;发电机后轴承由32326改为42326,以承受46328(66328)损坏后推力反向串动;

4、对发电机定子引出线的接线端子进行处理。

以上几项工作完成后将发电机组装完好,完成以上工作,4月8日 21点装上返回巫山的长途货车。

图七 镶套并加工好的发电机主轴 图八 技改后的发电机前轴承布置情况

4月9日运送发电机的货车抵达巫山,4月10日下午14:30,发电

机吊装上运往电站的方圆货车上,晚间21:30发电机运抵本站,电站组 织人员下车。

4月11日,电站组织人力将发电机迅速搬移至机房并在当晚20点安装结束,设备投入空转,空转时温度较低,震动较小;22点将发电机启励,电压、频率均达额定值,发电机前轴承发热较快,用手试摸,感觉烫手,立即转入空转状态,温度下降。4月12日7:30重新启励,感觉温度较昨日有所下降,震动没变,用并网灯核实

图九

检修人员正在平移发电机

图十

发电机已吊移至机房外

发电机出线相序,发现A、B两相接反,重新接线后相序正常,12点与系统并网,加负荷200KW运行,温度较高,震动小;18:30加负荷至300KW,温度较高,震动小。4月15日负荷300,温度达55℃,报告公司分管领导;4月18日,负荷350KW温度达58℃,4月21日,负荷400时温度62℃,负荷280KW温度达58℃;负荷200KW时温度65℃;4月25日负荷400KW温度70℃,负荷200KW温度只有55℃。针对这种情况,我站要求运行人员多检查,多记录,至少每半小时检查一次,一小时抄一次表(温度)。

2006年4 月15日

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