TS16949质量管理体系运行情况与审核结果报告(管代)_ts16949质量体系内审

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2009年10月~2010年9月

TS16949质量管理体系运行情况与审核结果报告

各位同仁大家好!

我负责向各位汇报2010年TS16949质量管理体系运行情况与审核结果报告:

一、2008年10月~2009年10月管理体系运行情况

1.导入前的决策:

在公司董事会的正确决策下,公司于2008年8月开始导入TS16949技术规范,以满足公司客户的要求,这次导入该标准公司确定采用A+B的形式进行(TS16949+企业成功的经验),公司骨干于2008年8月底召开了导入TS16949第一次协调会,选择合适的咨询公司,组织搜集相关资料,编制了贯标认证计划,经总经理批准后下达到各部门,自9月起正式拉开导入TS16949的序幕。

2.实施培训:

根据计划于2008年9月公司组织各部门相关管理人员进行了为期一天的TS16949技术规范培训,讲解了TS16949由来与发展及汽车行业的特别要求,详细解释了TS16949技术规范的所有条文。公司又于2008年10月组织管理人员及工程技术人员,进行了 5大工具书培训。于9月18日-23日,由辅导老师对公司各部门进行了现场运行指导,协助各部门建立了文件资料目录。这一阶段的培训,是关键的三步曲,领导层应该参加技术规范培训,工程技术人员应参加5大工具书培训,相关执行人员应参加运行指导。但是有些部门的负责人及与系统工作主要相关的人员工作比较忙,给以后的推动带来了一定的影响。

3.体系文件策划与编写、检讨:

9月25日由企管部组织召开了导入TS16949第二次协调会,形成了体系文件策划表。9月28日公司印制了TS16949技术规范,由企管部分发到相关部门,为进一步了解TS16949提供了丰富的资料。9月29日由企管部组织各公司管代、内审员召开了协调会并对部分程序文件进行了研讨。9月29日由企管部组织各相关部门对TS16949的37个程序文件和质量手册进行了检讨,并由辅导老师进行了点评。9月30日分别由企管部组织各相关部门进行了第二次程序文件检讨,为推进公司质量目标制定,理顺公司各部门与各公司接口关系,召开了质量目标制定及接口关系说明会。在此基础上,企管部与各内审员紧密结合TS16949技术规范要求,认真分析公司生产现状,通过1个月的紧张制定、评审和修改完成了37个程序文件和46个管理用指导文件,正式形成了公司的TS16949质量管理体系文件。质量管理体系文件涵盖了公司各部门/各公司主要流程,公司于10月1日由总经理主持召开了体系文件发布会。体系文件发布之后,公司各部门/各公司均进行了质量管理体系文件的培训。对体系文件的培训应有公司各部门会同各公司共同进行,但公司各部门未积极主动地组织部门培训。2009年7月由咨询公司对公司内13名内审员进行了为期3天的培训,使他们基本掌握了内审的基本方法。

4.试运行指导:

按照TS16949现场运行指导计划,于2008年10月份由辅导老师场运行指导,共指导10个职能部门132项;通过现场运行指导,发现各部门在体系运行过程中存在若干问题,其共性表现为体系运行不规范,各部门之间接口不明确,有的程序文件与现实缺乏可操作性,表单填写不规范,职工对体系不了解等许多问题。同时各公司提出了受困扰的问题,如:公司领导经常不按体系文件指挥、协调工作;各类计划、报表重复提报现象严重;指标考核存在不合理,有经验的基层管理人员缺乏;新产品开发缺少实施严格的前期产品质量策划和控制计划,不能按标准要求对各供方实施相应的生产件批准;营销增加、削减计划不及时通知各公司,导致生产部门无法组织生产;工装缺乏过程最终检验为其量产带来很大困难。希望公司各归口部门严格按程序、按规范行事,尽快解决上述受困扰的问题。

二、TS16949过程审核、产品审核、内审及管理评审:

公司企管部按照TS16949体系推行计划,于2009年9月14日~15日进行了过程审核,总符合率为98%,其中发现了16项主要缺点,已经于9月21日之前改善结束。同时,企管部于9月16日~17日进行了公司范围内的质量管理内部审核,共发现不合格项2项,企管部组织各内审员通过对不合格项的跟踪监督,于9月23日前基本关闭了不合格项,关闭率达100%。

公司计划9月底的进行管理评审,管理评审通知及计划已经分发。综上所述,本公司的TS16949质量管理体系已初步进入运行状态,各部门初步建立了过程意识、顾客意识,但仍需持续改进。

三、质量方针、质量目标达成情况,组织机构的有效情况:

2008年公司确定了质量方针和质量目标,公司的质量方针为:“品质优良,顾客满意,持续改进,不断创新”,经过解释和培训,在员工的心目中逐步的产生了影响,员工能够以此为准则,在生产中得到贯彻,效果明显,说明我们的质量方针是适合的、有效的。公司根据产品的特点在质量方针的基础上确定了质量目标,经过一年的努力,质量目标均达成,考核结果见经营计划完成表。经过一年的运行,公司现行的组织机构运行良好,达到了预期的目标,没有出现严重的接口不清楚的情况。

四、经营计划达成情况:

2008年根据TS16949的要求制定了经营计划,各职能部门依照要求,对经营计划进行了考核,考核率达到了100%,经营计划目标基本完成,个别出现反常结果的,相关部门都作了纠正和预防,措施有效。

五、质量方针、质量目标和经营计划的修订情况:

目前质量方针和目标以及经营计划都有效,要求企管部依照制定的经营计划,编写2009年的计划。元月份经过审批后发布实施。

六、质量问题客户/相关方投诉及处理结果,顾客滿意度调查情況:

对于客戶质量问题抱怨企管部专设了客服机构,依抱怨的异常程度要求责任单位于2日內完成原因分析及防止再次发生,改善对策,详见信息反馈表,如客戶要求用CAR Form或8D-Form回复时,则按要求要求回复,对于客戶相关指标:退货率少于目标150PPM和外部损失成本都能达到原订目标。2009年9月份对公司主要客戶进行滿意度调查,目标设定为81,调查结果为99.63%,目标达成。

七、实际的和潜在的市场失效的分析及质量安全环境影响评估

市场失效分析:世界汽车行业目前是出现了波动,故公司主导产品刹车盘成长性较低,但未来市场,随着经济复苏仍具有较大的市场潜力。

质量失效模式:公司已对三刹车盘建立PFMEA,对质量、环境和安全方面的失效模式进行分析,并采取相应的制程预防和监测方法进行控制;公司已建立安全管理网络和安全生产管理制度,确定了各部门安全职责,并落实了各项安全措施,如灭火器,消防栓等等.八、可能影响管理体系的更改

本公司现在正向TS16949:2002进行过渡,各部门职责在原來基础上加入了TS16949的一些要求,但现阶段没有影响质量管理体系变化的各种因素存在,將來可能随法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等会使本公司质量体系发生变化。

九、过程效率

通过一年的运转,公司各环节、各过程运转流畅,证明公司过程的识别适合公司的特点,过程是有效的;根据策划公司为每个过程都制定了检测的指标,保证各过程的有效运转,通过一年的运行,各指标均很好的得到了实施和控制,基本都实现了,保证了过程的效率。

十、下阶段持续改进,目前存在的问题及下步打算:

1.各部门TS16949过程意识不够,对过程行为与体系和标准不能一致。对此,下阶段将侧重组织各部门管理人员进行TS16949技术规范和过程意识培训,使其真正掌握TS16949过程方法。

2.今年生产上新台阶,各部门忙于应付正常的生产任务,而忽视了体系的管理,未把体系管理与正常的工作有机的结合在一起,有些工作走了过场,因此以后各部门以后应按要求严格执行。

公司确定的管理目标于2009年11月中旬通过TS16949质量体系认证,剩下还只有1个月多月的时间,任务艰巨,今后的工作应加强程序文件的培训学习,严格按TS16949修订的计划组织实施,对实施过程中存在的问题持续改进,完善运行体系,重点抓落实,确保各项工作落到实处,以此来推动公司管理上升一个新的台阶,要求部门一把手亲自抓,力争按计划通过TS16949体系认证。

以上报告,敬请各位领导审议。

报告人;刘德省

2009年9月23日

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