采煤机下滑事故报告_采煤机事故案例分析

其他范文 时间:2020-02-27 14:40:23 收藏本文下载本文
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关于一矿二采采煤机下滑事故报告

一、事故经过

11月2日早5:40分左右,一矿二采采煤机在上行扫货时,当采煤机上滚筒行走到9#支架时,采煤机突然下滑到溜子头处,再往上行走不动,现场人员检查发现上行走齿轮掉两个齿,之后汇报给调度,调度随即电话通知了矿长安福军和机电矿长石永峰,石永峰矿长接到通知后立即安排张忠成等人到机电厂准备行走轮,8:00石永峰矿长等人入井进行维修,下午3:00左右换完,行走正常,之后石永峰矿长等个人又对下行走轮进行检查,又发现下行走轮也损坏,这样安排一面拆卸一面安排人员升井取行走轮,到晚10:40更换完成,开启正常,整个事故影响10个小时。

二、原因分析

事故发生后,井口对事故进行了认真的追查,通过对现场人员和其他班次的人员了解,对事故的发生进行了认真的分析,认为采煤机的下行走轮应该在事故前就已经掉齿,采煤机运行时应为单牵引,采煤机行走到9#支架时,由此处齿轨缺销子,采煤机齿轮受卡阻,咬合不好,使齿轨损坏,采煤机的制动闸失去作用,至使采煤机下滑,造成事故。同时,同时此次事故还存在一些其他方面原因,1、由于工作面安装时收条件制约,使工作面的溜子安装是不平整,溜槽有间隙,使个别齿轨销安装不上,齿轨不平,连接不好,采煤机行走时,齿轨咬合不好,或有卡阻现象,使行走轮损坏。

2、采煤机司机缺乏相关知识,操作经验不足,对出现的问题不知道怎么去处理,对设备运行时出现的异常情况不能及时发现,也是出现事故的原因之一。

3、采煤段管理人员对综采现场管理存在问题,特别是采煤机等设备管理不到位,虽事故前发现行走齿轮掉齿,但没能引起注意,既没安排停机检查,也没有汇报相关人员进行维修,至使出现事故。

4、由于采煤机刚刚行走一天多时间,维修人员也没有对采煤机的行走齿轮进行检查,因为不是易损件,没能引起注意。

综上几种情况,也是至使采煤机出现下滑事故的间接原因。

三、采取措施

1、对工作面630溜子全线调整,保证平直,齿轨构件齐全,间隙合理,保证采煤机正常运行。

2、加强采煤机司机的业务培训,并调山东队和专业能力强的人员现场对采煤机司机培训,使之能掌握采煤机的性能和相关知识,熟练操作。

3、加强采煤段管理人员现场管理能力,带班段长要亲自在现场指挥,特别是采煤机运行割煤,拉架子,支溜子时,杜绝野蛮使用设备,加强设备的巡回检查,发现问题及时处理。

4、加强设备的检修工作,充分利用好每天的检修时间,对设备认真检查,做好记录,对发现的问题必须及时处理,减少事故影响。

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